河南省洛陽市興隆花園153#高層商住樓工程,總建筑面積70000多平方,由地下室二層,裙房一層,裙房以上三棟26層塔樓呈“品”字型比肩而立,筏板基礎,基礎總面積近8600 m2,框剪結構。該建筑物座落在一個原來人工采挖砂石形成的大坑內(nèi),坑內(nèi)地勢起伏較大,與洛河第四橡皮壩蓄水區(qū)僅一堤之隔(約75米左右),坑內(nèi)低洼處水坑可見水面幾乎等同于洛河水面標高。
該工程原基礎(樁基部分)設計方案為人工成孔擴底墩灌注樁,樁徑1200~1800不等,樁長5800~6300,總數(shù)量304根。根據(jù)水文地質(zhì)報告,擴大頭形成在水位線以下3.5米左右,在試樁過程中因水源較大無法施工,設計上大膽改用復合載體夯擴樁樁基方案。這在國內(nèi)同等規(guī)模高層工程中尚屬首例,故設計前期作了試驗樁18根,經(jīng)檢測單樁承載力達到1730KN,其它試驗資料不詳。
該基坑地質(zhì)報告顯示:③層卵石(因①、②層部分已挖掉)雜色稍密,成份為石英砂石、巖漿巖等,粒徑一般為2~6cm,最大超過10cm,呈亞圓形、圓形,分選性較差,卵石排列混亂,厚度300~400,承載力標準值fk=350Kpa;④層卵石:雜色、濕、密度,卵石成份為石英砂巖、巖漿巖為主,粒徑一般在4~8cm,大者超過10cm,卵石含量在70%左右,磨圓度較好,呈亞圓形及圓形,卵石骨架結觸以園礫砂充填,本層未揭穿,最大揭穿厚度12.8米,承載力標準值fk=900Kpa。
從試驗樁情況來看,在卵石層中進行夯擴,難度較大,樁身長度較短,只有0.6~1.1米,為保證樁端(持力層)進入第④層卵石上,根據(jù)地質(zhì)報告要求用第②、③層砂卵石將局部低洼水坑找平后再將該層砂卵石置換。該層標高為本工程的-12米~-14米處,屬地下水位上漲區(qū)域內(nèi),故采用純粉煤灰代替夯擴樁樁間土層(該處理方法再創(chuàng)國內(nèi)首例)。
一、粉煤灰回填
1、現(xiàn)場壓實試驗
回填用粉煤灰為熱電廠料場長期存放的濕排粉煤灰,本次回填控制的主要技術參數(shù)為壓實系數(shù)。在大面積回填前進行了局部的壓實試驗,但反復壓實后環(huán)刀取樣,壓實系數(shù)卻很難達到設計要求,經(jīng)設計、勘察、施工、監(jiān)理各方論證分析后提出了“參考點”和“找平層”的設置。
1.1參考點的設置
由于濕排粉煤灰的顆粒分布均勻性差且局部含有少量爐渣,8rnm以上粗顆粒含量約為10%(重量比),這就容易造成環(huán)刀取樣時土樣擾動失真,與實驗室擊實試驗結果出入較大,經(jīng)各方研究后確定特設參考點,具體做法是:虛鋪完成后,在每個檢驗區(qū)域內(nèi)隨機選一參考點,面積為2m×2m,參考點內(nèi)粉煤灰用網(wǎng)格為8mm×8mm的篩子進行過篩,在確保同樣施工工藝的前提下,對參考點進行環(huán)刀取樣檢驗,每個參考點內(nèi)取3個檢驗點,若有2個或3個檢驗點壓實系數(shù)滿足要求,則認為該檢區(qū)域滿足設計要求。
1.2找平層的設置
下部砂卵層粗平后進行粉煤灰回填的施工,第一層粉煤灰試驗結果是:壓實系數(shù)的離散性較大,高的達到0.99,低的只有0.87,且低于0.93的占70%。又采用不同的壓實遍數(shù),不同的含水率反復試驗,結果仍不能滿足要求。經(jīng)分析認為:砂卵墊層的整體承載力較高,但如果從局部細化到一定范圍后,會存在有硬有軟的現(xiàn)象,使上部粉煤灰在壓實過程中受力不均勻,且粉煤灰為散性材料,就更難成為均勻的整體,從而造成壓實系數(shù)偏低。鑒于以上分析,將原第一層粉煤灰(壓實后約25cm)作為找平層,按照最優(yōu)含水率,壓夠規(guī)定的遍數(shù)后即進行第二層粉煤灰的施工。經(jīng)試驗第二層粉煤灰不存在上述問題。
2、施工工藝
2.1虛鋪厚度
采用90型推土機鋪墊與整平粉煤滅,每層鋪墊厚度250mm~300mm,現(xiàn)場配備測量人員控制標高,高差控制在±5cm以內(nèi);又車鷻C械不能到的地方,人工鋪設厚度300mm~350mm。
2.2碾壓遍數(shù)
粉煤灰碾壓應遵循先輕后重的原則,經(jīng)試驗確定采用YZl6型振動壓路機,先靜壓交叉各2遍,再振壓交叉各6遍,最后再靜壓交叉各2遍。
壓輪重疊300rmn,壓路機碾壓的行駛速度應控制在每分鐘30米以內(nèi)。當試驗時壓輪重疊400mm~600mm,行使速度每分鐘50米,碾壓規(guī)定的遍數(shù)后取樣,壓實系數(shù)多數(shù)達不到要求。在施工時應有專人控制壓實遍數(shù),壓輪重疊寬度和壓路機的行駛速度。
2.3含水量
粉煤灰為散狀材料,透水性較好,最優(yōu)含水量隨材質(zhì)的均勻性變化較大。在施工過程中,對料廠不同位置不同時期的4種粉煤灰分別進行了3組擊實試驗,4種粉煤灰的最優(yōu)含水量及最大干重度平均值見表1。
表1 最大干重度及最優(yōu)含水量采用值(平均值)
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士樣編號
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最大干重度(KN/m3)
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最優(yōu)含水量(%)
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第一種粉煤灰
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1# 2# 3#
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11.2
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31.0
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第二種粉煤灰
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4# 5# 6#
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9.4
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37.3
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第三種粉煤灰
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7# 8# 9#
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13.0
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23.8
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第四種粉煤灰
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10# 11# 12#
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8.8
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39.0
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由表一可以發(fā)現(xiàn)粉煤灰隨材質(zhì)均勻性的不同最大干重度和最優(yōu)含水量變化較大.最優(yōu)含水量隨最大干重度的增加而降低。經(jīng)對現(xiàn)場取樣試驗的705個點的數(shù)據(jù)分析說明,其壓實密度隨含水量的變化而變化,當含水量為最佳時,可達到最大壓實密度,超過時壓實密度又趨于下降,現(xiàn)場含水量的最佳值應為擊實試驗的最優(yōu)含水量加3%。
2.4邊坡施工
粉煤灰墊層的三面緊臨基坑邊,北面為基坑內(nèi)二期工程的場地,為保持邊坡穩(wěn)定和防止粉煤灰流失,邊坡采用石灰和粉煤灰按2:8的比例混合后回填,回填寬度10米,1:2放坡,與粉煤灰同步分層回填壓實.壓實系數(shù)0.93。
3、施工注意事項
3.1鋪設時要邊灑水邊鋪設.灑水要均勻,壓路機碾壓前粉煤灰的含水量應不低于最優(yōu)含水量。灑水后在正常氣溫下應在2--4小時內(nèi)碾壓,否則需重新灑水。
3.2取樣點應控制在該層厚度的2/3處,因粉煤灰每層上部100mm~130mm處容易擾動,造成土樣失真。
3.3每層試驗合格后,要盡快鋪設上一層灰,最后一層施工完可用素土填20cm壓實后覆蓋,粉煤灰自然堆放因干燥而表面膨脹,龜裂造成承載力降低和環(huán)境污染。
3.4參考點的位置應在試驗分區(qū)內(nèi)分散開隨機布置。因大面積的粉煤灰是用推土機鋪設的,而參考點內(nèi)的粉煤灰是人工鋪設,所以要求參考點內(nèi)粉煤灰應高出周圍100mm~150mm , 然后同部碾壓.以免參考點不能充分壓實。
3.5在非參考點內(nèi)現(xiàn)場取樣39個點,壓實系數(shù)達到0.93的點為19個,約占50%.試樣不合格的主要原因是粉煤灰含有少量爐渣,均勻性較差,在環(huán)刀取樣時造成土樣擾動失真,所以在施工時應盡量選用純度高、均勻性好的粉煤灰。
4、靜載試驗
整個基坑回填至設計標高后,在不同區(qū)域內(nèi)進行了6個試驗點的靜載試驗,試驗點編號為S1~S6。在S4點試驗滿足設計要求的180Kpa后在其點又逐步加大試驗荷載,加荷分級情況見表2。由試驗產(chǎn)生的P—S曲線可判斷:6個試驗點加荷達最大加荷量時,均未達到極限荷載。依據(jù)試驗點的相對變形及最大加荷量等參數(shù),綜合判定粉煤灰墊層地基承載力基本值見表3。
表2 粉煤灰墊層靜載試驗加荷分級表
試驗點號
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S1
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S2
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S3
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S4
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S5
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S6
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最大加荷量(Kpa)
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840
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900
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900
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286
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468
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700
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分級情況
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分11級
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分16級
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分15級
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分10級
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分17級
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分9級
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表3 粉煤灰墊層靜載試驗綜合結果表
試驗點
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承壓板直徑(m)
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承壓板面積(m2)
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最大加載量(Kpa)
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最大沉降量(mm)
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承載力基本值(Kpa)
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承載力基本值對應的沉降(mm)
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S1
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0.80
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0.50
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840
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9.48
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≧420
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5.24
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S2
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0.80
|
0.50
|
900
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5.98
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≧450
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2.99
|
S3
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0.80
|
0.50
|
900
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11.27
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≧450
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6.34
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S4
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1.50
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1.77
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286
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5.87
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≧180
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4.17
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S5
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1.12
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0.99
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468
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5.24
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≧234
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3.22
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S6
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1.12
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0.99
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700
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10.21
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≧350
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5.84
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通過靜載試驗可以確定,粉煤灰墊層回填施工的施工工藝和施工控制是合理的,粉煤灰承載力標準值不小于180Kpa,滿足設計要求。
二、夯擴樁施工
1、設計要求:樁徑?=450mm,樁長2.9米,主筋配6Ф12螺旋箍筋?8@200,砼強度等級C30,主筋保護層為40mm,三棟塔樓內(nèi)呈梅花狀滿堂布置,裙房區(qū)域內(nèi)分別由5樁~12樁承臺組成,樁間距1.5米~1.8米,總樁數(shù)量1812根,單樁承載力1730KN,復合地基承載力標準值fk=660Kpa,樁頂滿鋪300厚褥墊層。
2、施工方法:
2.1、引孔:因回填粉煤灰強度高可塑性差,為防止夯擴時對粉煤灰層造成的擾動及破壞,現(xiàn)場采用等樁經(jīng)螺旋鉆引孔,引孔深度h=2m(即回填厚度)。鉆出粉煤灰及時清運出場,樁孔口用灌滿粉煤灰編織袋及時覆蓋,以防止粉煤灰水分散發(fā)而坍塌或雜物落入孔內(nèi)。
2.2、樁基就位施工:引孔后樁機根據(jù)樁孔位調(diào)整就位。當樁管護筒垂直對準樁孔后,即沉管至引孔底進行夯擴。夯擴細長錘重約2.8T,夯擊能量約為21t.m,為確保持力層落在第④層卵石上,一是保證樁長在2.9m左右,二是以三擊貫入度進行控制,在護筒上做好樁長標記,當夯擴至設計樁長時即測三擊貫入度,若三擊貫入度小于8~9cm時,即可下填干硬性砼;若三擊貫入度大于8~9cm,則護筒繼續(xù)下沉夯擴,直至三擊貫入度滿足要求為止。
施工時對每樁均編號、記錄:施工的時間、夯擊數(shù)量、樁長、三擊貫入度值,夯填料,干硬性砼數(shù)量,有無地下水,施工完后的樁頂標高等。
2.3、夯填料:根據(jù)《復合載體夯擴樁設計規(guī)程》(JGJ/T135-2001、J121-2001)要求,結合本工程地質(zhì)報告,持力層在第④層卵石上承載力較高,變形模量較大E0=75Mpa,夯擴樁形成大頭的主要目的不是通過加固下部地基,提高單樁承載力,故取消了夯填料直接夯填干硬性砼形成擴大頭。干硬性砼由同標號(C30)配比拌制而成,當夯擴至地下水位線后,為保證三擊貫入度的準確性干硬性砼累計下料0.1m3(約13~15锨)后,三擊貫入度呈遞減趨勢且累計不超過6cm時,則繼續(xù)干硬性砼的夯填直至形成擴大頭,累計干硬性砼填入量約為0.4m3。
2.4、砼澆筑:擴大頭施工完成后,安放鋼筋籠,樁身砼塌落度第一盤控制在14~16cm,以后為12~14cm。為防止鋼筋籠隨護筒上拔時上浮,現(xiàn)場用細鋼管及鋼筋頭焊成“十”字狀止浮器,用細長錘壓在鋼筋籠頂端,此時護筒上拔,從護筒壁預留口中投放砼并下棒振搗交替進行,直至完成。為確保樁頂部因振搗形成的浮漿現(xiàn)象,樁頂澆筑高出設計標高20cm。
2.5、施工順序及注意事項:夯擴樁施工采取隔行跳打,共分四輪進行,相鄰樁施工最小不少于7天為準。
在施工第二輪樁時,現(xiàn)場觀測到:樁間土隆起在第一輪隆起值基礎上,范圍在累計加大,標高在增加,同時第一輪樁頂標高普遍隆起上浮1~3cm。隨著第三輪樁的施工,第二輪樁也出現(xiàn)上浮現(xiàn)象,第一輪樁仍在累計上浮,每施工完一輪可造成前輪樁頂上浮2~3cm左右,呈遞增現(xiàn)象。因此,在第二輪樁快要完畢時,曾嘗試調(diào)減干硬性砼下填量,發(fā)現(xiàn)隆起值同干硬性砼填量呈正比,就干脆將第三輪樁干硬性砼調(diào)減為0.25m3,第四輪調(diào)為0.1 m3,施工結果仍呈前述現(xiàn)象,樁間土普遍累計隆起在30~50cm,遠遠高于設計規(guī)程要求的5cm。樁頂標高隆起情況:第四輪沒有變化,第三輪1~3cm,第二輪3~7cm,第一輪較嚴重,累計達7~11cm,個別樁甚至高達16.5cm。現(xiàn)場對較特殊情況樁挖開查看,樁身與擴大頭處斷裂上浮,但樁身質(zhì)量完整,用細長錘對樁頂進行復打,樁身可回復原位,但樁頂因錘擊有所損傷,故現(xiàn)場采用YZY-240型全液靜力壓樁機,對樁頂及樁間土進行回壓,壓樁機配重不小于220T,經(jīng)觀測,第四輪樁經(jīng)壓樁機回壓后沒有變化。
三、樁基檢測:
1、低應變檢測:結合施工中遇到的具體情況,對其中的54根樁進行樁身完整性檢測,見表4:
表4: 樁身完整性檢測成果表
樁身完整性分類
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根數(shù)
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占檢測樁數(shù)百分比
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A類樁
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26
|
48.1%
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B類樁
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22
|
10.7%
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C類樁
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3
|
5.6%
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D類樁
|
3
|
5.6%
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注:檢測樁大部分為挑出的認為不正常的樁。
樁身完整性分類說明:
A類:實測曲線有清晰的夯擴體信號,實測信號表明夯擴體位置上移(在卵石層內(nèi))。
B類:實測曲線無夯擴體信號,只能反映樁身段的完整性情況。
C類:樁身中部有明顯的低阻抗反射,可能為拉裂縫。
D類:樁身中部存在明顯的擴徑信號,擴徑位置以下樁身及夯擴體情況不一樣。
為驗證檢測結果,現(xiàn)場對不同類型的樁分別開挖2根進行驗證,B、C、D類樁符合檢測結果,而A類樁實際在擴大頭與樁身結合部已斷裂(上。,經(jīng)分析因樁身太短造成信號反射失真。
2、靜載荷檢測:現(xiàn)場對復合載體夯擴樁(樁及樁間土)靜載荷測試點11個,褥墊層為樁頂上滿鋪300厚破碎密石,密石直徑為0.2~0.4cm,澆水濕潤,振搗密實,采用1.95m2圓形鋼板,荷載配重為350t,檢測結果見表5