摘要: ZDY6000LD型煤礦用履帶式全液壓坑道鉆機(jī),是西安煤科院鉆探研究所生產(chǎn)的一種低轉(zhuǎn)速大轉(zhuǎn)矩、自行式全液壓動力頭式坑道鉆機(jī),適于孔口動力的大直徑近水平深孔鉆進(jìn)和孔底動力的螺桿馬達(dá)定向鉆進(jìn)。該鉆機(jī)為煤礦井下大口徑瓦斯抽放孔及其他工程孔的施工提供了必要的技術(shù)裝備;該鉆機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)性能先進(jìn)、工藝適應(yīng)性強(qiáng)、操作省力、安全可靠、運(yùn)輸方便等優(yōu)點(diǎn), 因而被廣泛地應(yīng)用于煤礦井下中深瓦斯抽放孔的施工。而影響鉆孔施工質(zhì)量的因素很多,如地質(zhì)因素、鉆孔工藝等,F(xiàn)結(jié)合神華烏海能源平溝煤礦礦井鉆探施工常遇事故及其處理方法進(jìn)行分析及論述。
關(guān)鍵詞: 抱鉆;卡鉆;掉鉆事故;事故預(yù)防
0 引言
由于煤層地質(zhì)的不可預(yù)見性,鉆孔發(fā)生抱鉆、卡鉆、掉鉆的可能性時刻存在。避免此類事故最行之有效的方法為:當(dāng)遇到未知的地質(zhì)情況時,及時撤鉆!雖然如此,但發(fā)生此類事故的不確定因素又使得在實(shí)際操作中不可能絕對性的避免抱鉆、卡鉆、掉鉆。所以說,有效地實(shí)施設(shè)備打撈是深孔定向鉆進(jìn)中一個必不可少的關(guān)鍵程序,也是深孔鉆進(jìn)中的另一項(xiàng)關(guān)鍵工藝。
1 工程簡介
為解決采面上隅角瓦斯及采空區(qū)瓦斯問題,使采空區(qū)大量瓦斯得到回收利用。依照礦方要求,決定在平溝煤礦1606施工高位瓦斯抽放鉆孔,按要求鉆孔軌跡距1606采面間距大于采高的3-5倍。所以,鉆場布置在1606高位抽放巷道中,鉆孔穿過15#煤層,進(jìn)入14#層,沿14#煤層鉆進(jìn)。
1.1 鉆孔設(shè)計 高位鉆孔采用開采層頂板巖層走向布置,定向水平長鉆孔代替頂板瓦斯抽放巷道,進(jìn)行采空區(qū)及采面上隅角瓦斯的抽放。
1.2 抽放方法 采用頂板高位鉆孔抽放采空區(qū)、采面上隅角及圍巖的瓦斯。
該鉆場鉆孔于2010年5月9日施工完畢,共施工6個高位抽放鉆孔,合計3255米。后進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)抽放,現(xiàn)1#孔抽放瓦斯?jié)舛绕骄鶠?%、3#孔抽放瓦斯?jié)舛绕骄鶠?5%、4#孔抽放瓦斯?jié)舛绕骄鶠?5%、5#孔抽放瓦斯?jié)舛绕骄鶠?5%、6#孔抽放瓦斯?jié)舛绕骄鶠?6%。
2 軟煤層瓦斯抽放鉆孔的施工
2.1 因神華烏海能源平溝煤礦現(xiàn)施工鉆孔的煤層均比較松軟(煤層堅(jiān)硬性系數(shù)平均≤0.5),給鉆孔施工帶來很大困難,鉆孔無法成孔,每鉆進(jìn)20-30米,鉆孔就出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象,這樣,無法直接將鉆孔軌跡布置在煤層中。在施工9#煤層鉆孔時,鉆場布置在9#煤層中,在煤層中施工屢次失敗后,決定將鉆孔軌跡布置在煤層頂板里,鉆孔軌跡穿過9#煤層進(jìn)入頂板,沿頂板鉆進(jìn),成“梳子”狀布置鉆孔,主孔施工到位后,每隔50米施工一個下行鉆孔,鉆孔穿過煤層見煤層底板終孔。這樣避免了塌孔、抱鉆事故的發(fā)生。
2.2 軟煤層瓦斯抽放鉆孔的施工 在施工平溝煤礦16#煤層瓦斯抽放鉆孔時,因該層煤層也比較松軟,煤體內(nèi)瓦斯壓力也比較大,在16#上施工了兩個鉆孔沒有成功后,通過分析煤層地質(zhì)資料后,決定將鉆孔布置在16#中,16#中為煤巖互層,相對16#上比較容易成孔,現(xiàn)1#孔已成功施工完畢,下幾個鉆孔也將按照1#孔的布置方法進(jìn)行。這樣,避免了在施工鉆孔時出現(xiàn)的一系列事故。
因此,在特殊煤層里施工鉆孔,工程技術(shù)人員首先必須了解該層位的詳細(xì)地質(zhì)資料,盡量將鉆孔軌跡布置在比較容易成孔的層位,且要對施工人員進(jìn)行細(xì)致的貫徹,在施工中,嚴(yán)格按照設(shè)計的軌跡進(jìn)行施工。每個鉆場的一個鉆孔比較重要,井上下的實(shí)鉆記錄要準(zhǔn)確、詳細(xì)。確保能為下幾個鉆孔的設(shè)計作依據(jù)。技術(shù)人員要給施工人員進(jìn)行全面的貫徹,包括鉆孔層位、設(shè)計目的、煤層地質(zhì)情況等。
3 事故案例分析及防范措施
3.1 平溝煤礦1606高位瓦斯抽放鉆場鉆孔施工情況及掉鉆原因分析:
造成此次抱鉆事故的主要原因?yàn)榈刭|(zhì)因素。因14#煤層沒有詳細(xì)的地質(zhì)資料,所以只能通過鉆孔施工來探明地質(zhì)條件,這樣就加大了鉆孔施工的風(fēng)險,前幾個鉆孔的施工也并不順利,都出現(xiàn)過輕微的抱鉆事故,但都經(jīng)過現(xiàn)場實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),將鉆具退出。1#孔于5月1日開始施工,當(dāng)主孔施工至255米(上下偏差為9.27)時出現(xiàn)過塌孔現(xiàn)象,但經(jīng)過處理,鉆具順利提出,當(dāng)時通過分析,在該地段出現(xiàn)破碎帶,而且不在同一層,而是呈“蜂窩狀”。于是在222米處重新開分支孔,當(dāng)鉆孔施工到423米處時,測量探管電池筒電壓不足,測量數(shù)據(jù)誤差大,無法正常施工,因此將所有鉆具全部提出,更換完電池筒后,又將鉆具重新放到孔內(nèi),這樣就對鉆孔軌跡進(jìn)行了新一次的掃空作業(yè)。之后,施工至492米(上下偏差10.09)處突然出現(xiàn)抱鉆現(xiàn)象。此次抱鉆較為嚴(yán)重,致使鉆具無法通過正;剞D(zhuǎn)、起拔等處理手段將鉆具提出。當(dāng)班與西安廠家取得聯(lián)系,11日廠家來人下井繼續(xù)處理,在起拔壓力達(dá)到20Mpa時,反復(fù)操作了一個班,仍然沒有將鉆具退出,因此制定出退鉆措施。結(jié)果套孔至194米處,出現(xiàn)套孔鉆桿斷裂至192米處。
經(jīng)過幾次套孔打撈,均未成功。最后經(jīng)過設(shè)計及生產(chǎn)單位協(xié)商,決定采用打巷道方法將鉆具取出(因1#孔靠近1606上巷,具備采用打巷道打撈條件)。于2010年7月21日,成功打撈出鉆具。
3.2 平溝煤礦0910瓦斯抽放鉆場鉆孔施工情況:
當(dāng)時正施工2-1#孔分支五:施工至231米處塌孔、發(fā)生抱鉆事故,經(jīng)過來回劃孔、起拔,將鉆具取出。
抱鉆原因及成功取出鉆具經(jīng)過:
2010年10月16日夜班,當(dāng)時施工2-1#主孔,施工210米鉆孔開始返水、返渣不正常,施工完231米,測量、調(diào)整、加接鉆桿完畢后,向孔內(nèi)送水,出現(xiàn)泥漿泵憋壓現(xiàn)象,同時無法起拔,夜班人員加固鉆機(jī),嘗試拔出鉆具,但沒有成功,早班接班后,重新對鉆機(jī)進(jìn)行加固,向孔內(nèi)送水,同時別回轉(zhuǎn),別起拔,當(dāng)時鉆機(jī)起拔壓力達(dá)15Mpa,泥漿泵不讓超過4Mpa,鉆具開始回轉(zhuǎn),同時慢慢退出,直到退出3根鉆桿后,鉆機(jī)起拔壓力、泥漿泵壓力才恢復(fù)正常。
4 結(jié)論
鉆探工程是一門多學(xué)科的應(yīng)用技術(shù)。不能一味追求進(jìn)尺,當(dāng)?shù)貙痈淖兓蚩咨钤黾訒r,要及時調(diào)整鉆進(jìn)工藝參數(shù)(鉆壓、轉(zhuǎn)速、泵量),防止造成設(shè)備、鉆機(jī)受損。鉆進(jìn)過程要求給進(jìn)壓力根據(jù)鉆進(jìn)巖石的種類做不同調(diào)整,而給進(jìn)速度則要自動適應(yīng)鉆速的變化。
綜上所述如各施工單位在施工過程中對上述現(xiàn)象及原因不引起足夠的重視或采取有效的措施均有可能掉鉆、卡鉆和埋鉆事故的發(fā)生。
參考文獻(xiàn):
[1]《天榮公司近水平定向長鉆孔施工技術(shù)匯編》.
[2]來源:《中小企業(yè)管理與科技》2010年5月上旬刊供稿文/肖德成.
[3]來源:《今日科苑》2009年第14期/何躍/肖畼.