1、起因與分析

  某開發(fā)區(qū)生產(chǎn)車間工程鋼筋混凝土條形基礎,混凝土總體積約40立方米,強度設計等級為C30,混凝土配合比為1:1.24:3.04:0.44,混凝土設計表觀密度為2400 kg/m3;炷了貌牧蠟榍嗪K鄰S生產(chǎn)的425#普通硅酸鹽水泥,大同河砂石,自來水及NF減水劑,現(xiàn)場施工為普通攪拌機攪拌、小車運輸、振搗棒振搗,施工溫度為18℃;炷翝仓,第二天檢查發(fā)現(xiàn)混凝土未完全硬化,部分結(jié)塊,部分呈疏松狀,用錘輕輕敲擊紛紛落下,混凝土強度沒有達到設計要求,工程被迫停工。經(jīng)多方面查找原因認為是施工質(zhì)量出現(xiàn)問題,但對混凝土材料質(zhì)量產(chǎn)生最大疑義,因此要求從兩方面入手研究,以便采取必要的措施。

2、材料質(zhì)量檢測

2.1 水的檢測

  混凝土拌和水要求不含影響水泥正常凝結(jié)與硬化的有害雜質(zhì)、油脂和糖類。凡是PH值小與4,硫酸鹽含量(SO2-4)超過水重的1%的水,都不宜使用 [1]
  對水質(zhì)有懷疑時,可將該水與潔凈水分別制成混凝土試件,進行強度對比試驗,如該水制成的試件強度不低于潔凈水制成的試件強度,則該水為可用水,由強度對比實驗可知,現(xiàn)場用水不會引起混凝土質(zhì)量問題。所做試驗結(jié)果見表1 。

表1   用水強度對比值

項目

配合比

試件尺寸

(㎝)

試件強度(MPa)

平均強度

(MPa)

1

2

3

現(xiàn)場水

1:1.24:3.04:0.44

15×15×15

37.8

38.2

37.2

37.7

潔凈水

1:1.24:3.04:0.44

15×15×15

37.5

38.0

37.5

37.6

2.2  水泥檢測

  在混凝土中,水泥與水形成水泥漿,包裹在砂粒表面并填充砂粒間的空隙而形成砂漿,水泥砂漿又包裹石子并填充空隙而形成混凝土。水泥是混凝土中的膠凝材料,它的性能直接影響混凝土的強度和耐久性,該混凝土采用青海水泥廠生產(chǎn)的425#普通硅酸鹽水泥,由實驗結(jié)果可知,該水泥合格,滿足規(guī)范要求,因此不會引起混凝土質(zhì)量問題,結(jié)果見表2 。

表2   425#水泥性能

項目

標準[2]

實際

細度(0.08mm篩篩余率%)

≤10.0

4.5

凝結(jié)時間

初凝

≥45min

170min

終凝

≤10h

5.5h

體積安定性

沸煮法

無裂紋、無翹曲

合格

膠砂強度

(MPa)

抗壓強度

(MPa)

3d

16.0

28.5

7d

--

--

28d

42.5

50.3

抗折強度

(MPa)

3d

3.5

4.7

7d

--

--

28d

6.5

7.3

 

 

 

 

 

 

2.3  石子的檢測

  該工程所用石子為5 ~ 40mm的碎石,其含泥量為0.5%,針片狀含量為10%,符合《普通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標準及檢驗方法》的要求[3]。同時,該石子長期使用,從未出現(xiàn)過影響混凝土強度問題,也未出現(xiàn)過堿骨料反應。因此,認為該石子不會引起混凝土質(zhì)量問題。

2.4  NF減水劑的檢測

該工程所用NF減水劑為淮南礦務局合成材料廠的產(chǎn)品,生產(chǎn)許可證、質(zhì)量合格證齊全。并且該減水劑經(jīng)長期工程實踐證明,質(zhì)量保證,性能穩(wěn)定,是一種良好的外加劑,不會引起混凝土質(zhì)量問題。經(jīng)檢測質(zhì)量符合要求,結(jié)果見表3 。

表3   NF減水劑性能

項目

指標

外觀

紅棕色粉末

減水率

15%~18%

對鋼筋銹蝕作用

與水泥相容性

良好

摻量

1.5%

2.5  砂的檢測

  由檢測結(jié)果可知,該細砂的含泥量超標,根據(jù)規(guī)范(JGJ52-92)規(guī)定,普通混凝土用砂中有害雜質(zhì)含量的含泥量小于等于3.0%,但該砂的含泥量已達6.4%,嚴重超標,不符合標準[4]。該工程所用砂經(jīng)檢測,其性能如表4 。

表4   砂的實驗

篩孔尺寸

(㎜)

分計篩余量

(g)

分計篩余率

(%)

累計篩余(%)

細度模數(shù)

表觀密度

(㎏/m3)

含泥量(%)

5.00

2.5

0.5

0.5

--

--

--

2.50

15.0

3.0

3.5

--

--

--

1.25

12.5

2.5

6.0

--

--

--

0.63

88.0

17.6

23.6

--

--

--

0.315

185

37

60.6

1.82

1410

6.4

0.16

147

29.4

90.0

--

--

--

底盤

50

10

100.1

--

--

--

3、 原因分析

  從該混凝土的形態(tài)上可以看出有部分砂粒表面無水泥漿,大部分砂粒間水泥漿較少,因此,可以認為水泥漿沒有完全把整個砂石粘結(jié)成一個整體。經(jīng)分析引起該混凝土質(zhì)量問題的原因有以下幾點:
    (1)砂的質(zhì)量:現(xiàn)場用砂含泥量超過標準一倍以上,導致泥?偯娣e大幅度增加,需要更多的水泥漿包裹它們。同時,泥粒本身強度低,降低了混凝土的強度。
另一原因,砂子偏細,在重量相同情況下,表面積大大增加,需要更多的水泥漿包裹,否則將有部分砂粒和泥粒不能被水泥漿包裹,而形成砂團,沒有強度,大大降低了混凝土的強度。
    (2)水泥用量:在砂子偏細、含泥量較大前提下,按常規(guī)混凝土配合比設計,水泥量將偏少。不能使水泥漿充分包裹每一粒砂粒,導致混凝土強度降低。
    (3)施工時攪拌時間:由于現(xiàn)場砂粒細、含泥量大,砂團不易分散,按常規(guī)攪拌時間,不能充分使水泥漿完全包裹砂粒。如增加攪拌時間,才能保證水泥漿與砂粒均勻混合,有效提高混凝土的強度。

4、處理方法

    (1)把原先澆筑的混凝土刨除、清渣、布筋。
    (2)把砂用水清洗,檢測,洗過的砂細度模數(shù)為2.1,含泥量降低為1.5%,符合混凝土用砂要求。
    (3)調(diào)整混凝土配合比,相應增大水泥用量,調(diào)整后配合比為1:1.17:2.72:0.44,設計表觀密度為2400kg/m3。
    (4)適當增加攪拌時間,原攪拌時間為3分鐘,現(xiàn)攪拌時間為5分鐘,保證了水泥漿與砂粒充分拌和。
  經(jīng)以上處理,順利完成施工,并對試件進行檢測,同時為確保工程質(zhì)量的合格論證,并對混凝土采取了鉆芯取樣,達到了設計強度要求。檢測結(jié)果如表5 。

表5   混凝土強度測試

項目

試件尺寸(㎝)

強度值(MPa)

是否達到C30值

1

2

3

混凝土

15×15×15

37.5

38.6

38.2

達到

36.9

38.4

38.1

鉆芯樣品

15×15

36.0

37.2

36.5

達到

5、 結(jié)語

    通過對本工程混凝土質(zhì)量問題的檢測與處理,可以看出:
    (1)場施工中對混凝土質(zhì)量的控制,只注重于影響強度的水泥強度和水灰比主要因素,而忽略了砂石質(zhì)量等一些次要因素,從而出現(xiàn)了混凝土質(zhì)量問題。
    (2)強度質(zhì)量監(jiān)督與施工質(zhì)量管理工作,是確保工程質(zhì)量的重要保證。從本工程質(zhì)量檢測可知,施工中缺乏必要的質(zhì)量監(jiān)督工作,是工程質(zhì)量的重大隱患。因此,應加強施工隊伍自身的約束和監(jiān)督,使其職責行為規(guī)范化,使工程質(zhì)量事故消滅于萌芽之中。