1、起因與分析
某開發(fā)區(qū)生產(chǎn)車間工程鋼筋混凝土條形基礎,混凝土總體積約40立方米,強度設計等級為C30,混凝土配合比為1:1.24:3.04:0.44,混凝土設計表觀密度為2400 kg/m3;炷了貌牧蠟榍嗪K鄰S生產(chǎn)的425#普通硅酸鹽水泥,大同河砂石,自來水及NF減水劑,現(xiàn)場施工為普通攪拌機攪拌、小車運輸、振搗棒振搗,施工溫度為18℃;炷翝仓,第二天檢查發(fā)現(xiàn)混凝土未完全硬化,部分結(jié)塊,部分呈疏松狀,用錘輕輕敲擊紛紛落下,混凝土強度沒有達到設計要求,工程被迫停工。經(jīng)多方面查找原因認為是施工質(zhì)量出現(xiàn)問題,但對混凝土材料質(zhì)量產(chǎn)生最大疑義,因此要求從兩方面入手研究,以便采取必要的措施。
2、材料質(zhì)量檢測
2.1 水的檢測
混凝土拌和水要求不含影響水泥正常凝結(jié)與硬化的有害雜質(zhì)、油脂和糖類。凡是PH值小與4,硫酸鹽含量(SO2-4)超過水重的1%的水,都不宜使用 [1] 。
對水質(zhì)有懷疑時,可將該水與潔凈水分別制成混凝土試件,進行強度對比試驗,如該水制成的試件強度不低于潔凈水制成的試件強度,則該水為可用水,由強度對比實驗可知,現(xiàn)場用水不會引起混凝土質(zhì)量問題。所做試驗結(jié)果見表1 。
表1 用水強度對比值
項目 |
配合比 |
試件尺寸 (㎝) |
試件強度(MPa) |
平均強度 (MPa) |
||
1 |
2 |
3 |
||||
現(xiàn)場水 |
1:1.24:3.04:0.44 |
15×15×15 |
37.8 |
38.2 |
37.2 |
37.7 |
潔凈水 |
1:1.24:3.04:0.44 |
15×15×15 |
37.5 |
38.0 |
37.5 |
37.6 |
2.2 水泥檢測
在混凝土中,水泥與水形成水泥漿,包裹在砂粒表面并填充砂粒間的空隙而形成砂漿,水泥砂漿又包裹石子并填充空隙而形成混凝土。水泥是混凝土中的膠凝材料,它的性能直接影響混凝土的強度和耐久性,該混凝土采用青海水泥廠生產(chǎn)的425#普通硅酸鹽水泥,由實驗結(jié)果可知,該水泥合格,滿足規(guī)范要求,因此不會引起混凝土質(zhì)量問題,結(jié)果見表2 。
表2 425#水泥性能
項目 |
標準[2] |
實際 |
|||
細度(0.08mm篩篩余率%) |
≤10.0 |
4.5 |
|||
凝結(jié)時間 |
初凝 |
≥45min |
170min |
||
終凝 |
≤10h |
5.5h |
|||
體積安定性 |
沸煮法 |
無裂紋、無翹曲 |
合格 |
||
膠砂強度 (MPa) |
抗壓強度 (MPa) |
3d |
16.0 |
28.5 |
|
7d |
-- |
-- |
|||
28d |
42.5 |
50.3 |
|||
抗折強度 (MPa) |
3d |
3.5 |
4.7 |
||
7d |
-- |
-- |
|||
28d |
6.5 |
7.3 |
|||
|
|
|
|
|
|
2.3 石子的檢測
該工程所用石子為5 ~ 40mm的碎石,其含泥量為0.5%,針片狀含量為10%,符合《普通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標準及檢驗方法》的要求[3]。同時,該石子長期使用,從未出現(xiàn)過影響混凝土強度問題,也未出現(xiàn)過堿骨料反應。因此,認為該石子不會引起混凝土質(zhì)量問題。
2.4 NF減水劑的檢測
該工程所用NF減水劑為淮南礦務局合成材料廠的產(chǎn)品,生產(chǎn)許可證、質(zhì)量合格證齊全。并且該減水劑經(jīng)長期工程實踐證明,質(zhì)量保證,性能穩(wěn)定,是一種良好的外加劑,不會引起混凝土質(zhì)量問題。經(jīng)檢測質(zhì)量符合要求,結(jié)果見表3 。
表3 NF減水劑性能
項目 |
指標 |
外觀 |
紅棕色粉末 |
減水率 |
15%~18% |
對鋼筋銹蝕作用 |
無 |
與水泥相容性 |
良好 |
摻量 |
1.5% |
2.5 砂的檢測
由檢測結(jié)果可知,該細砂的含泥量超標,根據(jù)規(guī)范(JGJ52-92)規(guī)定,普通混凝土用砂中有害雜質(zhì)含量的含泥量小于等于3.0%,但該砂的含泥量已達6.4%,嚴重超標,不符合標準[4]。該工程所用砂經(jīng)檢測,其性能如表4 。
表4 砂的實驗
篩孔尺寸 (㎜) |
分計篩余量 (g) |
分計篩余率 (%) |
累計篩余(%) |
細度模數(shù) |
表觀密度 (㎏/m3) |
含泥量(%) |
5.00 |
2.5 |
0.5 |
0.5 |
-- |
-- |
-- |
2.50 |
15.0 |
3.0 |
3.5 |
-- |
-- |
-- |
1.25 |
12.5 |
2.5 |
6.0 |
-- |
-- |
-- |
0.63 |
88.0 |
17.6 |
23.6 |
-- |
-- |
-- |
0.315 |
185 |
37 |
60.6 |
1.82 |
1410 |
6.4 |
0.16 |
147 |
29.4 |
90.0 |
-- |
-- |
-- |
底盤 |
50 |
10 |
100.1 |
-- |
-- |
-- |
3、 原因分析
從該混凝土的形態(tài)上可以看出有部分砂粒表面無水泥漿,大部分砂粒間水泥漿較少,因此,可以認為水泥漿沒有完全把整個砂石粘結(jié)成一個整體。經(jīng)分析引起該混凝土質(zhì)量問題的原因有以下幾點:
(1)砂的質(zhì)量:現(xiàn)場用砂含泥量超過標準一倍以上,導致泥?偯娣e大幅度增加,需要更多的水泥漿包裹它們。同時,泥粒本身強度低,降低了混凝土的強度。
另一原因,砂子偏細,在重量相同情況下,表面積大大增加,需要更多的水泥漿包裹,否則將有部分砂粒和泥粒不能被水泥漿包裹,而形成砂團,沒有強度,大大降低了混凝土的強度。
(2)水泥用量:在砂子偏細、含泥量較大前提下,按常規(guī)混凝土配合比設計,水泥量將偏少。不能使水泥漿充分包裹每一粒砂粒,導致混凝土強度降低。
(3)施工時攪拌時間:由于現(xiàn)場砂粒細、含泥量大,砂團不易分散,按常規(guī)攪拌時間,不能充分使水泥漿完全包裹砂粒。如增加攪拌時間,才能保證水泥漿與砂粒均勻混合,有效提高混凝土的強度。
4、處理方法
(1)把原先澆筑的混凝土刨除、清渣、布筋。
(2)把砂用水清洗,檢測,洗過的砂細度模數(shù)為2.1,含泥量降低為1.5%,符合混凝土用砂要求。
(3)調(diào)整混凝土配合比,相應增大水泥用量,調(diào)整后配合比為1:1.17:2.72:0.44,設計表觀密度為2400kg/m3。
(4)適當增加攪拌時間,原攪拌時間為3分鐘,現(xiàn)攪拌時間為5分鐘,保證了水泥漿與砂粒充分拌和。
經(jīng)以上處理,順利完成施工,并對試件進行檢測,同時為確保工程質(zhì)量的合格論證,并對混凝土采取了鉆芯取樣,達到了設計強度要求。檢測結(jié)果如表5 。
表5 混凝土強度測試
項目 |
試件尺寸(㎝) |
強度值(MPa) |
是否達到C30值 |
||
1 |
2 |
3 |
|||
混凝土 |
15×15×15 |
37.5 |
38.6 |
38.2 |
達到 |
36.9 |
38.4 |
38.1 |
|||
鉆芯樣品 |
15×15 |
36.0 |
37.2 |
36.5 |
達到 |
5、 結(jié)語
通過對本工程混凝土質(zhì)量問題的檢測與處理,可以看出:
(1)場施工中對混凝土質(zhì)量的控制,只注重于影響強度的水泥強度和水灰比主要因素,而忽略了砂石質(zhì)量等一些次要因素,從而出現(xiàn)了混凝土質(zhì)量問題。
(2)強度質(zhì)量監(jiān)督與施工質(zhì)量管理工作,是確保工程質(zhì)量的重要保證。從本工程質(zhì)量檢測可知,施工中缺乏必要的質(zhì)量監(jiān)督工作,是工程質(zhì)量的重大隱患。因此,應加強施工隊伍自身的約束和監(jiān)督,使其職責行為規(guī)范化,使工程質(zhì)量事故消滅于萌芽之中。