摘  要: 小南海水庫系1856年地震山崩堵塞溪流形成的一座中型天然水庫,天然壩體結構松散,滲漏加劇,為加強天然壩體的防滲性能,減少水庫滲漏,采取帷幕灌漿進行大壩防滲整治。本文詳細介紹了大壩防滲整治設計、施工及質(zhì)量檢查方法。由于地震崩塌堆積天然壩體防滲整治,國內(nèi)無先例,國外罕見,沒有經(jīng)驗可供借鑒。因此,小南海水庫天然壩體帷幕灌漿設計、施工及質(zhì)量檢查方法具有一定的探索性,其成功經(jīng)驗對類似工程的防滲整治具有一定的參考價值。

    關鍵詞:小南海水庫  地震崩塌堆積體  帷幕灌漿  施工
 
 
    1、工程概況
    小南海水庫位于重慶市黔江區(qū)小南海鎮(zhèn)境內(nèi),是1856年地震山崩堵塞老窖溪形成的一座中型天然水庫。水庫集雨面積98.8km2,大壩防滲整治前水庫正常蓄水位高程670.5m,總庫容7087萬m3,有效庫容2930萬m3。由于天然壩體結構松散,滲漏加劇,多年平均滲漏水量約1000萬m3,致使壩體產(chǎn)生管涌滲透變形,危及大壩安全。為了確保壩體安全,加強天然壩體的防滲性能,減少水庫滲漏,保護地震遺址,在設計多方案論證基礎上,經(jīng)主管部門批準,采取帷幕灌漿進行大壩防滲整治。由于地震崩塌堆積的天然壩體中帷幕灌漿屬“國內(nèi)唯一,世界罕見”,沒有經(jīng)驗可借鑒,亦沒有對應規(guī)程規(guī)范可遵循,因此,帷幕灌漿設計、施工及質(zhì)量檢查方法具有一定的探索性。
    1.1 天然壩的形成及分布范圍
    天然壩形成于1856年黔江—咸豐地震,地震崩塌堆積體堵斷老窖溪形成小南海天然水庫。天然壩體長約1000m,壩高一般60~70m,部分達80~100m,頂寬度為100~230m,壩底寬度為1200~1300m,壩體總體積約為4000~4600萬m3。
    1.2 工程地質(zhì)條件
    ⑴天然壩體主要由地震崩塌堆積的頁巖及粉砂質(zhì)頁巖塊碎石夾孤石,以及堆積、風化或沉積碎屑組成。
天然壩體物質(zhì)結構在垂向上存在明顯差異,橫向上差異不明顯。高程633.40~659.00m以上壩體孤石含量為28.09~56.52%,孤塊碎石粒徑明顯比下部大,孤石最大直徑達10.0m以上。該部分結構松散,局部有架空結構。鉆孔注水試驗測得滲透系數(shù)為39.38~176.31m/d,屬強—極強透水層。
    下部壩體高程633.40~659.00m以下至高程608.47~622.41m之間,孤石含量為0.00~17.96%,塊碎石含量較上部壩體增加,孤塊碎石粒徑明顯較小,部分被粉細砂或粘土充填,基本無架空現(xiàn)象。鉆孔注水試驗測得滲透系數(shù)為6.53~60.80m/d,屬較強—強透水層。
    ⑵地震崩塌堆積體之下掩埋了原河流及Ⅰ級階地堆積物。
    ⑶天然壩體下伏基巖為志留系中統(tǒng)羅惹坪群(S2Lr1)第一段灰色及灰綠色頁巖,并夾有介殼灰?guī)r透鏡體。鉆孔壓水試驗測得,基巖強弱風化帶巖體透水率為2.3~3.3Lu,新鮮巖體透水率為1.7~3.3Lu,均屬弱透水巖體。
    ⑷壩體滲漏點主要位于大壩右側(cè)天然溢洪道內(nèi),分布在不同層面的三個高程帶上;天然壩右半部上游壩坡分布有管涌入口,一般呈圓~橢圓狀,直徑一般0.10~0.30m,大部分位于塊碎石與孤石的接觸部位。
    1.3 施工時段及完成工程量 
    灌漿工程施工時段及完成工程量見表1。
表1         工程各時段及完成工程量
          項 目         
內(nèi) 容
技施設計前灌漿試驗
生產(chǎn)性試驗灌漿
主體工程施工
鉆      孔(m)
3068.7
3899.15
44529.59
鑲鑄孔口管(m)
88
224
2544
灌     漿(m)
3055.5
3737.15
44169.09
壓水試驗(段)
14
11
41
完成時段
2000.1.3~4.7
2000.7.27~2001.2
2001.3~2002.1
 
    2、帷幕灌漿設計
    ⑴根據(jù)天然壩體工程地質(zhì)條件和帷幕灌漿試驗,結合水利部專家組咨詢意見,設計帷幕軸線長748.138m,三排孔,相鄰2排排距有1.5m、2.0m兩種,孔距有3.0m、3.5m兩種,設計帷幕孔724孔,帷幕孔深入壩基巖體1.0m。
    ⑵設計灌漿壓力:兩邊排Ⅰ、Ⅱ序孔灌漿壓力為0.2~0.8Mpa,兩邊排Ⅲ序孔灌漿壓力為0.2~1.2Mpa,中間排各序孔灌漿壓力為0.3~1.4Mpa。
    ⑶灌漿材料及漿液配比:灌漿材料為普通硅酸鹽水泥和粘土為主,遇大漏漿及大通道時使用砂子和水玻璃。
    灌漿漿液采用水泥粘土漿。邊排孔采用水泥:粘土為1:0.6,中排孔采用水泥:粘土為1:0.4的水泥粘土漿,水固(水泥+粘土)比采用3、2、1三個比級,即灌漿漿液重量比水泥:粘土:水為1:0.6:1.6,1:0.6:3.2,1:0.6:4.8,1:0.4:1.4,1:0.4:2.8,1:0.4:3.2共六個比級。
    ⑷質(zhì)量標準:因壩體防滲帷幕的主要目的是減少滲漏,確保壩體安全,故根據(jù)壩體結構特征不同區(qū)段選取不同的防滲標準:帷幕灌漿試驗區(qū)樁號壩0+409.100~0+394.130m、壩0+644.631~0+626.631m壩段透水率<10Lu;樁號壩0+752.638~0+644.631m、壩0+626.631~0+409.100m和樁號壩0+394.130~0+4.500m壩段透水率<15Lu。
    帷幕灌漿前對壩頂帷幕軸線部位進行開挖平整,澆筑寬6.0m、厚0.3m的壓重混凝土(竣工后作為壩頂公路),先鉆灌第1、2段,再鑲鑄長4.0m的孔口管,以保證灌漿效果。
    3.1 灌漿方法
    采用小口徑無芯鉆孔、孔口封閉、孔內(nèi)循環(huán)的方法進行灌漿施工。根據(jù)天然壩體的工程地質(zhì)特點,采用稀泥漿護壁鉆孔,解決了成孔難的問題,且帷幕孔灌漿段成孔后,不進行清水沖洗和灌前壓水試驗。
    3.2 施工順序及灌漿段長劃分
    帷幕灌漿孔施工按分序加密的原則進行,先施工下游排,再施工上游排,最后施工中間排。同排中先Ⅰ序孔,后Ⅱ序孔,再Ⅲ序孔。
    第1、2段段長2.0m,第3段段長3.0m,第4段及其以下各段均為5.0m,最大段長不超過8m。
    3.3鉆孔
    鉆孔主要采用300型地質(zhì)鉆機,φ60mm金剛石鉆頭無芯鉆進,終孔入基巖時換用φ56mm的金剛石鉆頭取芯鉆進。采用KXP-1型測斜儀進行孔斜檢測,所有鉆孔均沒有孔斜超出設計要求。
    每段灌漿前用灌漿漿液置換孔內(nèi)鉆孔泥漿,記錄儀打出的第一介讀數(shù)不作為變漿依據(jù)。當水固比為3:1的漿液注入量達500L,而灌漿壓力和漿液注入率無明顯變化時變濃一級。當水固比為2:1的漿液注入量達800L,而灌漿壓力和漿液注入率無明顯變化時變濃一級。當漿液注入率大于40L/min,灌注量達800L后壓力和注入率無明顯變化時越一級變濃。鉆孔時,孔口一直不返漿的灌漿段,可直接灌注最濃一級漿液。
    3.5 抬動觀測
    每個單元均設有抬動觀測孔(樁),在灌漿過程中及時進行抬動觀測,并做好記錄。發(fā)生抬動現(xiàn)象時,通過降低灌漿壓力或注漿速率等措施,使抬動值在設計允許范圍內(nèi)。
    3.6 灌漿結束標準和封孔
    灌注水泥粘土漿時,在設計壓力下,當漿液注入率不大于1L/min時,繼續(xù)灌注30min或漿液注入率不大于2L/min時,繼續(xù)灌注40min結束;灌注水泥粘土砂漿時,在設計壓力下,漿液注入率不大于1L/min時,穩(wěn)定3—5min即可結束。
    終孔灌漿結束后,用最濃一級的水泥粘土漿置換孔內(nèi)稀漿,用終孔段的灌漿壓力機械封孔,上部空余部分人工封孔。
    由于天然壩體物質(zhì)組成和物質(zhì)結構的特點,在壩體內(nèi)形成架空和“砂窩”層(“砂窩”指天然壩體內(nèi)孤塊石之間及其架空空洞內(nèi)堆積的風化頁巖碎屑層),這是帷幕灌漿鉆孔、灌漿及其質(zhì)量檢查的難點。
    鉆進中遇到架空且長時間護壁泥漿漏失時,立即停鉆并提鉆,根據(jù)架空段高度投入碎石,然后壓塞灌漿。鉆進中若遇到不架空但長時間不返泥漿的孔段,立即停鉆,采用水泥粘土漿進行灌注。
    由于架空段和不返泥漿段的耗漿量大,灌漿一般難以結束,需采取如下措施:
    ⑴灌漿過程中出現(xiàn)大漏漿時,優(yōu)先采用無壓、低壓、濃漿、限流、間歇灌漿方法;
    ⑵按上述第⑴條原則操作,若漿液注入量累計達2000L后,仍不能回漿或升壓力時,采用機械灌注水泥砂漿或水泥粘土砂漿,直至結束。
    ⑶水泥砂漿灌注難以結束時,采用摻水玻璃的辦法灌注直至不進漿結束。
    4、灌漿質(zhì)量檢查
    灌漿質(zhì)量檢查,采用鉆檢查孔分段壓水試驗的方法。
    為保證檢查孔注水試驗的準確可靠性,設計特別強調(diào)鉆孔禁止用泥漿護壁。因用清水鉆檢查孔時總是發(fā)生縮徑和塌孔事故,使檢查孔施工曾出現(xiàn)一度受阻無策,成為本工程重要的關鍵技術問題。經(jīng)兩次多位專家咨詢及先后5種不同工藝試驗,最終選用“分級跟管護壁、小孔徑清水回轉(zhuǎn)鉆進超前導孔、靜水頭分段壓水試驗”方法較好地解決了灌漿質(zhì)量檢查問題。
    5、帷幕灌漿效果分析
    共完成帷幕灌漿孔736孔,帷幕灌漿鉆孔總段長51497.46m,灌漿總段長50961.76m,灌入水泥14350.26t,粘土7424.68t,平均單位耗干料(水泥+粘土)427.28kg/m。
    5.1 檢查孔靜水頭壓水試驗成果
    每個單元工程均設一個檢查孔,共作檢查孔18個,靜水頭壓水試驗66段次,孔段合格率100%。其中帷幕灌漿試驗區(qū)布置2個檢查孔,透水率值最大為4.7Lu(防滲標準為10Lu)。除試驗區(qū)以外的其余壩段布置16個檢查孔,透水率值最大為14Lu(防滲標準為15Lu),全部滿足設計要求。 
    5.2 灌漿成果分析
    帷幕灌漿各排序孔單位水泥粘土注入量對比分析見表2。
    從表2看出,注入量隨孔序加密呈遞減規(guī)律。下游排帷幕孔單位干料(水泥+粘土)注入量為528.27kg/m,上游排為476.49kg/m,中間排為283.48kg/m,上游排比下游排減少9.8%,中間排比上游排減少40.5%。下游排Ⅱ序孔單位干料注入量比Ⅰ序孔減少12.3%,Ⅲ序孔比Ⅱ序孔減少22.2%;上游排Ⅱ序孔單位干料注入量比Ⅰ序孔減少5.5%,Ⅲ序孔比Ⅱ序孔減少24.0%;中間排Ⅱ序孔單位干料注入量比Ⅰ序孔減少12.5%,Ⅲ序孔比Ⅱ序孔減少18.7%。
           表2     各排序孔單位水泥粘土注入量對比表            單位:kg/m

孔  序
排    序
Ⅰ序孔單位
注入量
Ⅱ序孔單位
注入量
Ⅲ序孔單位
注入量
各排序單位
注入量
下游排
650.61
570.50
443.73
528.27
上游排
562.15
531.33
403.84
476.49
中間排
346.03
302.88
246.26
283.48
各序孔單位注入量
520.76
468.16
360.32
 

 
    3、開挖檢查分析
    溢洪道施工,在樁號壩0+668.231~0+605.900m范圍內(nèi)開挖深度7.0m ,從開挖揭露的灌漿后壩體地層結構看,大孤石裂隙以及較松散的堆積體中均被水泥粘土漿結石充填密實,漿液結石最大寬度達25cm,漿液在地層中擴散延伸長度達20m余。

溢洪道閘室段開挖右邊坡垂直深度5米處的灌漿結石照片
    5.4 滲流量觀測系統(tǒng)觀測資料分析

    灌漿施工期所建滲流量觀測系統(tǒng)位于壩下游河床,滲流量觀測從2001年7月22日至今,實測灌后最大滲流量為30.0L/s(相應庫水位高程669.48m),是灌漿前庫水位高程668.24m的滲流量5.2%,正常蓄水位670.50m的3.54%。
表3      灌漿前后相近庫水位滲漏量對照表

 灌漿前
灌漿后
相近庫水位滲漏量比值
庫水位(m)
滲漏量Q1(L/s)
觀測日期
庫水位(m)
滲漏量Q2(L/s)
觀測日期
Q2/ Q1
(%)
670.50
847★
 
669.48
30.0
2004.08.03
3.54
668.24
570
1998.10.12
668.24
13.9
2002.07.15
2.44
667.12
296
1998.11.01
667.57
10.0
2002.08.01
3.38
666.22
191
1998.11.14
666.51
10.6
2002.09.30
5.55
665.03
134
1998.12.01
665.13
8.7
2002.05.05
6.49
663.90
104
1998.12.14
664.07
4.4
2002.04.26
4.23
備注: 847★為設計根據(jù)多年觀測資料計算值

 
    綜上所述,小南海天然地震堆積壩體帷幕灌漿工程,設計合理,施工質(zhì)量控制科學,防滲加固效果明顯。
    6、結語
    在小南海天然地震堆積壩體中作帷幕灌漿防滲加固工程,目前屬國內(nèi)唯一的先例。設計施工過程中,對鉆孔、灌漿技術參數(shù),灌漿材料、漿液配比、灌漿過程中特殊情況的處理、以及灌后質(zhì)量檢查方法等多項技術與工藝進行了較多的試驗探索,并取得成功經(jīng)驗。
    該工程的成功實施,為我國今后解決類似工程問題積累了寶貴的設計和施工經(jīng)驗。