論文導讀::本文介紹了由于設計失誤、施工缺陷及防水材料質(zhì)量降低,造成地下室墻、底板滲漏水,采用常規(guī)的防水堵漏材料和施工工藝,同樣修補了混凝土微裂,控制了滲漏水,取得了滿意的效果。
論文關鍵詞:鋼筋混凝土地下室工程,滲漏水原因分析,治理措施
一、工程概況
某國際大酒店改擴建工程,包括原有一幢19層酒店、新建一幢26層酒店主樓和五幢19層酒店式公寓及3層裙房商場?偨ㄖ娣e約為12萬m2,其中地下室面積約為1.6萬m2。除商場部分為框架結(jié)構(gòu)、筏板基礎外,其余全是框剪——梯筒結(jié)構(gòu),基礎采用泥漿護壁成孔灌注樁基礎。
該工程分兩期設計兩期施工。第一期為新建主樓,舊樓改造及樓前商場部分;第二期為施工場地東、西兩側(cè)的五幢19層酒店式公寓及連接各公寓的3層裙房商場。所有建筑都有1層地下室,且相互相通。
二、場地與地下水情況
本工程涉及滲水的地下室由西向東可分為西區(qū)地下車庫、中間地下商場及東區(qū)地下車庫三部分。地質(zhì)勘察分別由市地勘院、省建科院勘察所完成。其中均講到:
1、勘察孔口標高由舊樓地面±0.00m引測,相當于吳淞高程23.90m。工程場地位于長江南岸的一級階地,由北向南微傾的原丘坡狀坡帶上。北面有一小丘叫鬃崗,高出場地4m左右,坡向向南,崗上滿布喬木灌木。場地南鄰城市道路及一湖泊。地面較平坦,標高在22.5~23.8m之間。
2、該工程地質(zhì)地層分布成四層論文下載。上層為雜填土,較松散,含水、可塑狀,層厚0.5~3.8m,均厚1.86m;二層是第四紀上更新統(tǒng)沖積粉質(zhì)粘土,可塑——硬塑狀,層厚2.6~6.5m,均厚4.5m;三層為第四紀中更新統(tǒng)沖積粉質(zhì)粘土,硬塑狀,層厚3~11m,均厚4.3m;第四層是沖積粘土砂礫層夾有透鏡狀粉質(zhì)粘土夾層,含水較大滲漏水原因分析,硬塑狀,層厚20m以上。
3、在雜填土層中含有上層滯水,埋深1~2m,水量較小,由生活污水、大氣降水補給。在粘土砂礫層中上部含粘粒多,不含水,近似不透水層,下部粘粒少,含孔隙承壓水,靜水位埋深17.75m,承壓水頭約7m,水量較大,單井涌水量可達1200t/d左右,滲透系數(shù)K=0.926mm/s。
4、場地環(huán)境屬Ⅱ類。第四紀土層達20m,平緩、中硬土,穩(wěn)定。應提及的是在場地東區(qū)有條南北走向長約40m,寬3~8m的舊地下人防工程通過,與鬃崗人防工程相通,要求設計施工處理。
該地區(qū)按烈度6度抗震設防。
三、工程滲水情況
1、西區(qū)地下車庫外墻有個別小面積滲水,未見墻、地面裂縫。
2、地下商場南北墻有幾處滲水點,地面有一處因自動扶梯移位,鑿開地下室底板重做地坑,因防水處理不當,使底板與坑壁間產(chǎn)生滲水現(xiàn)象。
地下商場東、西兩端地面與外墻滲水嚴重,成條狀分布。
3、東區(qū)地下車庫外墻個別點滲水。地面南端電梯井北面、東面各有一條狀滲水縫,中間偏北另有一條東西走向條狀滲水縫。
四、滲水原因分析
地下室混凝土在施工過程中,已嚴格控制原材料質(zhì)量及級配,采用42.5級礦渣硅酸鹽水泥,按市檢測中心出具的配合比自動計量拌制C30S8泵送混凝土,摻加減水劑、泵送劑和粉煤灰,控制坍落度在12±2cm,同時確保混凝土的及時振搗和養(yǎng)護。因此,整個地下室1.6萬m2混凝土工程沒有出現(xiàn)因承載力不足引起的構(gòu)筑物開裂,即使由溫差和收縮引起的變形裂縫在墻、地面上也寥寥無幾,整個混凝土工程質(zhì)量是好的。但是為什么個別點還有滲漏水現(xiàn)象,我們分析有三個方面的原因:
1、設計方面原因
南方某設計院對東區(qū)地下樁基設計時沒有避開地下人防工程,亦未對遭破壞的人防工程提出處理意見,形成表層滯水滲流后的“地下水庫”。
此外,地下商場兩端與東、西區(qū)地下車庫連接處各留有80mm寬沉降縫,由于單體設計不是同一期工程,亦不是同一設計人,故設計時對此兩條縫的防水問題均未考慮。施工方提請業(yè)主向設計方反映亦未回復。由于工期緊張,即按原圖施工,給建成后的工程滲漏水留下了大的隱患,使大量地下水由此縫滲入地下室內(nèi),個別點似涌泉。施工時因基坑四周無回填土,未出現(xiàn)此問題,回填土后才出現(xiàn),實屬設計重大失誤。
2、施工方面原因
為了趕工期滲漏水原因分析,對防水混凝土外迎水面柔性防水層業(yè)主更換材料,降低標準造成后果認識不足,雖提出意見,但仍按更換后材料施工,亦是造成地下室滲水隱患的主要原因。
此外,施工中片面追求進度,混凝土攪拌時間有幾罐可能不足,造成出罐混凝土勻質(zhì)性差。地下室底板及外墻幾處出現(xiàn)滲水點應是勻質(zhì)性差及振搗時間短或個別點漏振,混凝土不密實所致。
東區(qū)地下車庫三條條狀分布滲水縫,從分布位置上看,一條在E棟電梯井下多根樁的大承臺北側(cè),一條在此承臺東側(cè),另一條在地下車庫偏北的后澆帶縫處。分析滲水原因時發(fā)現(xiàn)地下室底板厚35cm,而大承臺較厚,達2.8m,屬大體積混凝土,施工方案要求承臺混凝土在底板以下分兩次澆灌,為趕進度施工時一次澆灌完成,水化升溫、散熱條件、降溫速率均與底板不同,后期收縮亦不均勻,混凝土內(nèi)產(chǎn)生較大應力,當其大于混凝土抗拉強度時即會在混凝土變截面處產(chǎn)生微裂縫,且上下貫通。而后澆帶處微裂滲漏是施工縫未處理好造成的。
3、業(yè)主方面原因
首先是對地下防水工程未引起足夠重視。對設計存在不設止水帶的失誤未與設計聯(lián)系,也未提出處理意見,造成滲漏水嚴重后果;其次是未經(jīng)設計同意,為節(jié)省投資采用低檔材料做混凝土外側(cè)迎水面的柔性防水層;此外,自行修改自動扶梯地坑,鑿穿地下室底板,破壞了柔性防水層,后補做地坑又沒認真進行防水處理;再者,基坑外四周回填土不按設計要求土質(zhì)回填,將舊樓拆除的建筑垃圾和鑿除的混凝土樁頭碎塊不外運處理,全部當作回填土埋于此基坑內(nèi),上部僅用少量粘土回填用于種花草。由于其滲透系數(shù)遠遠大于粘性土,無形中即在地下室外墻四周形成一條類似盲溝的“蓄水溝”,內(nèi)部存有大量的表層滲流滯水,又無排除通道,且存在一定的水頭壓力,一旦地下室防水混凝土及柔性防水層某處出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié),就會向地下室內(nèi)滲入,極為不利論文下載。
五、采取的抗?jié)B補漏措施
1、自然地形北高南低,地表滯水由北向南潛流入湖,形成一定水力坡降,遇到地下室外墻受阻,上層潛水既垂直向下進入回填碎塊形成的“蓄水溝”中,飽和后由地下室底板以下潛流入湖,與湖面水平后靜止。鑒于這一地形特點,決定選擇在地下商場東、西兩端接縫未設止水帶距外墻1.2m處,采用逆作法打井截流并排除四周“蓄水溝”內(nèi)積水滲漏水原因分析,減輕室內(nèi)底板水頭壓力和側(cè)墻上施工縫處的滲水。
2、降水井形成后,抽水使地下水位下降,水頭壓力減小后,在滲水點和滲水縫處,將混凝土鑿成“ ”型槽或孔,將其中粉沫垃圾清理干凈。然后用“力頓”牌堵漏王按1:0.25~0.35的灰水重量比迅速拌和,并將拌好的堵漏膠泥放在手上,感到膠泥燙手且稍微發(fā)硬時,迅速迎著漏水方向壓下,擠滿“ ”型槽,持續(xù)一定時間再放手。從加水拌和開始,一般在10分鐘內(nèi)可把水堵住。對于大面積滲漏處,先找到滲水點,采用上述同樣方法堵漏。對于有一定水頭壓力的滲縫或滲點,可先安放引流用的軟管引流,再按上法先堵住滲點或滲縫,待達到一定強度后,再采用木楔加堵漏王楔入法最后堵住引流孔。
“力頓”牌堵漏王的技術指標如下(20±2℃)
、倌Y(jié)時間與強度:
②抗漏性:
凈漿試件養(yǎng)護3天,在1Mpa水壓下不透水。
使用時應注意:存放在干燥處;保質(zhì)期一年;開包后一次用完;使用時不得二次加水。
3、養(yǎng)護三天后,清除堵漏王及兩側(cè)混凝土表面的雜物,吸于表面水份,在一定寬度范圍內(nèi)再涂刷兩道聚氨酯防水涂料,遍間間歇8小時以上。
4、涂刷24小時之后涂料即實干。再補貼一層SBS瀝青防水卷材。
5、最后用水泥砂漿或細石混凝土修補面層并養(yǎng)護。
六、結(jié)束語
通過對地下室混凝土滲漏水情況的調(diào)查,分析了產(chǎn)生的原因,并有針對性的提出了治理方法,采用常規(guī)的堵漏材料和工藝進行了治理,同樣使地下室裂縫滲漏水得到有效的控制,取得了較滿意的效果。