摘 要:通過處治灣田3號(hào)隧道長(zhǎng)18m的特大塌方,闡述了處治隧道特大塌方的設(shè)計(jì)思路。根據(jù)塌方段的技術(shù)特點(diǎn)提出邁式錨桿管棚結(jié)合超前鋼花管注漿的處治方案。施工應(yīng)用表明,處治方案非常成功,進(jìn)一步說明了邁式錨桿在管棚法處理塌方技術(shù)中的關(guān)鍵作用。
關(guān)鍵詞:隧道 特大塌方 方案設(shè)計(jì)
一、工程概況
灣田3號(hào)隧道為G40國道主干線云南蒙自新街高速公路的雙車道直線隧道,起止樁號(hào)為K39+730~K41+470,全長(zhǎng)1740米,采用-2.557%的單向縱坡。隧道有效凈寬為9.75米,有效凈高為5米。
隧道新街端進(jìn)洞50米后遭遇板巖巖層,此種圍巖以薄層狀灰?guī)r夾絹云母板巖為主,節(jié)理發(fā)育,巖層破碎松散,圍巖穩(wěn)定性差,強(qiáng)度較低,經(jīng)電法預(yù)報(bào),洞口段100米范圍內(nèi)均為此種低阻率富水巖層,特別是在K41+420處,圍巖為強(qiáng)風(fēng)化,圍巖疏松破碎,夾雜大量亞粘土,且富水膨脹,穩(wěn)定性極差,當(dāng)隧道掘進(jìn)至k41+420處時(shí)出現(xiàn)塌方,袁世凱塌方橫向?qū)?米,縱向延伸12米,塌腔高度不詳,掘進(jìn)施工受阻。
塌方后為穩(wěn)固既有結(jié)構(gòu),立即對(duì)K41+420~K41+435段采取徑向注漿加固措施,加固此段已施工的初期支護(hù),然后再對(duì)拱頂塌方堆積體進(jìn)行注漿固結(jié),試圖通過注漿固結(jié)坍體從而加快進(jìn)度早日通過,采用6米長(zhǎng)Ф42×4mm超前鋼花管沿拱頂邊緣布設(shè),間距30cm,布設(shè)完成后壓注水泥漿液,注漿完成后7天開始恢復(fù)掘進(jìn),但由于超前鋼花管支撐剛度有限;固結(jié)塊承載能力低;固結(jié)圈延伸長(zhǎng)度不足等原因,此種普通處理方案無法實(shí)施,并于第一次塌方12天后再次塌方。二次塌方橫向?qū)捲鲋?4米,縱向延伸至18米,塌方延續(xù)48小時(shí)后趨于穩(wěn)定,高度約40米。
二次塌方位于灰?guī)r與板巖交界地帶,掌子面圍巖與塌落物均為強(qiáng)風(fēng)化灰色薄層狀絹云母板巖,巖體破碎,結(jié)構(gòu)松散,層理較清晰,產(chǎn)狀:20°∠51°,節(jié)理發(fā)育,密度:12條,巖石有泥化現(xiàn)象,并有少量裂隙水。需處治的塌方為K41+420~K41+402段,塌落物沿拱頂自然堆積至K41+426,掘進(jìn)臺(tái)車也被埋在其中,處理十分不便。
二、塌方處治方案
1.塌方特點(diǎn)
、 塌空范圍大,高度達(dá)40米,坍體過于松散,四周圍巖無足夠自持能力,不能形成自然拱圈,開挖后拱部圍巖必須得到足夠的輔助支護(hù)才可形成閉合拱圈以承受自身和坍體的重力荷載,一般的超前小導(dǎo)管及簡(jiǎn)單的注漿不能起到有效的超前固結(jié)作用。
⑵ 坍體中存在孤石,孤石與坍渣松散混雜,通常小導(dǎo)管無足夠的剛度將其固定,注漿后的固結(jié)圈也不能將其與坍渣形成有效的整體。
⑶ 坍體中存在大量的強(qiáng)風(fēng)化碎石土,若無超前注漿固結(jié),則會(huì)在坍渣自重作用下失穩(wěn),給掘進(jìn)施工帶來隱患。
第一次塌方后正是沒有考慮到以上特點(diǎn),采取的超前支護(hù)因強(qiáng)度不足,注漿固結(jié)范圍不夠,而導(dǎo)致二次塌方。
2.處治方案根據(jù)此塌方體地質(zhì)情況和以上技術(shù)特點(diǎn),我方制定了以布設(shè)Ф51邁式錨桿超前長(zhǎng)管棚與Ф42×4mm超前鋼花管注漿固結(jié)為主;以側(cè)壁導(dǎo)坑法開挖為輔的綜合處治方案。開挖后立即施作鋼拱架及錨網(wǎng)噴支護(hù)體系,充分提高加固后的圍巖承載能力,使初期支護(hù)與注漿加固的坍體形成整體支護(hù)結(jié)構(gòu),并建立科學(xué)的監(jiān)測(cè)體系,做到信息及時(shí)反饋。
3.技術(shù)難點(diǎn)
(1)Ф51邁式錨桿長(zhǎng)管棚與Ф42×4mm超前鋼花管注漿加固圈一起在拱頂形成穩(wěn)固的支承拱圈,是保證掘進(jìn)安全和防止塌方擴(kuò)大的關(guān)鍵技術(shù)措施。其中長(zhǎng)管棚分為兩個(gè)循環(huán),每循環(huán)12m長(zhǎng),直接棚架在尾部的初期支護(hù)上,是承受坍體壓力的主要結(jié)構(gòu),而超前鋼花管的注漿固結(jié)圈則起到對(duì)其進(jìn)一步加固作用,同時(shí)坍體大部分為松散狀碎石土,注漿固結(jié)又可防止碎屑從管間涌出而引起新的塌方。長(zhǎng)管棚與超前注漿固結(jié)圈組成支承拱圈,是塌方處治的關(guān)鍵技術(shù)。
。2)坍體部分呈松散土夾碎石狀,且又混有大小不一的孤石和第一次塌方處理時(shí)的材料,施鉆困難。容易卡鉆,下管難度大,所以掌握好布設(shè)位置和邁式錨桿鉆進(jìn)角度是關(guān)鍵。
。3)塌方段灰?guī)r與板巖交界帶,地層連通性好,坍體松散度大,漿液的擴(kuò)散范圍和注漿量不好控制,因此合理安排注漿順序及優(yōu)化注漿工藝是控制成本的主要途徑。
4.技術(shù)要點(diǎn)(1)施工步驟長(zhǎng)管棚施工→鋼花管預(yù)注漿→側(cè)壁導(dǎo)坑開挖→二襯與鋪底。
。2)長(zhǎng)管棚的安設(shè)與注漿管棚參數(shù)。根據(jù)塌方段長(zhǎng)度,管棚分做兩個(gè)循環(huán)安設(shè),又因管棚之間安設(shè)注漿超前小導(dǎo)管及第一次處理時(shí)遺留材料影響,管棚鉆孔起點(diǎn)向掌子面后倒退2榀鋼支撐(1米)打設(shè),并將鉆孔仰角調(diào)至3°~7°,間距為30cm,長(zhǎng)度12m,搭接長(zhǎng)度 2米,尾部外伸1米與初期支護(hù)鋼支撐焊接,管棚采用Ф51邁式錨桿,每節(jié)4米,其間用絲扣套管連接,端部安設(shè)鉆頭一枚,每循環(huán)共計(jì)51根。
鉆孔工藝。預(yù)設(shè)導(dǎo)向管→安設(shè)鉆頭→Ф51邁式錨桿鉆進(jìn)3m→安設(shè)套管→Ф51邁式錨桿鉆進(jìn)7m→安設(shè)套管→Ф51邁式錨桿鉆進(jìn)11m→下套管→封孔注漿。
管棚注漿。注漿分三序孔注入,注入順序依次為C-S漿、水泥漿、水泥砂漿。注漿應(yīng)在Ф51邁式錨桿鉆進(jìn)完成后立即進(jìn)行,以便在鉆相鄰孔時(shí)可作為當(dāng)前注漿孔的檢查孔。
、僮{壓力一般為地下水靜水壓的2~3倍,同時(shí)應(yīng)考慮巖層的裂隙阻力,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況試驗(yàn)后確定。但瞬間最高壓力值不應(yīng)超過0.5MPa.