高速公路橋涵橋臺(tái)搭板斷裂及處理方法淺析
【摘要】:論述了高速公路橋涵橋臺(tái)斷裂的主要原因及其對(duì)高速公路上行車帶來的危害、大大降低行車能力和行車質(zhì)量,并提出實(shí)際實(shí)踐中可采取的有效處理方法。
關(guān)鍵詞:橋臺(tái)搭板斷裂,危害,處理方法
近年來我國高速公路數(shù)量增長迅速,到目前全國高速公路總里程已經(jīng)36000公里,全國主要的大中城市已基本有高速公路連接,但目前已有的高速公路的總量和布局遠(yuǎn)未能滿足社會(huì)的需求,高速公路的建設(shè)勢頭依然迅猛。經(jīng)過十多年的建設(shè)中探索、積累經(jīng)驗(yàn)、研究,我國的高速公路工作者從設(shè)計(jì)、施工技術(shù)等方面已達(dá)到較為先進(jìn)的水平,但現(xiàn)實(shí)中仍然有許多技術(shù)難關(guān)有待解決,其中路橋連接段路基沉降的路基病害就是較常見、并影響極為惡劣的問題,這種問題在沿海及河流沖積區(qū)域上道路尤其突出。目前我國高速公路的設(shè)計(jì)行車時(shí)速一般為80~120公里/小時(shí),但因?yàn)楦鞣N因素的影響,正式運(yùn)營中行車質(zhì)量和行車速度往往大打折扣。我們參與建設(shè)的某段高速公路就是一個(gè)很有代表性的例子。
該路段設(shè)計(jì)院于2000年9月~2001年1月完成全線的勘測及施工圖設(shè)計(jì)。路線所處區(qū)域地貌主要為沖海積平原及丘陵區(qū);區(qū)內(nèi)水系發(fā)育,內(nèi)河水網(wǎng)縱橫交錯(cuò),相當(dāng)發(fā)達(dá),所以全線橋涵數(shù)量非常多,設(shè)計(jì)行車速度為120公里/小時(shí),路基寬度為28米。計(jì)劃工期為36個(gè)月,但因各種原因,業(yè)主要求施工隊(duì)伍加快施工進(jìn)度,爭取提前4~6月完成施工任務(wù)。經(jīng)過多方面的努力,全路線得以提前試行通車運(yùn)營。經(jīng)過一年的運(yùn)營試車,一般路段的路基及橋梁、隧道狀況均良好,但部分橋臺(tái)搭板斷裂,導(dǎo)致橋頭跳車過于激烈,嚴(yán)重危害了行車安全及行車質(zhì)量,通常行車速度只能達(dá)到設(shè)計(jì)的50~80%,與設(shè)計(jì)期望相離甚遠(yuǎn)。
經(jīng)現(xiàn)場勘察、調(diào)查,結(jié)合我們?cè)谑┕ぶ姓莆盏那闆r分析,可以斷定造成部分橋臺(tái)搭板斷裂的原因主要有以下幾種:
1、橋臺(tái)與路基連接段因路基施工后沉降過大,搭板底出現(xiàn)空洞現(xiàn)象,導(dǎo)致搭板在各種荷栽下發(fā)生了斷裂。本項(xiàng)目雖然針對(duì)橋頭跳車通病采取高強(qiáng)合成土工材料及新型排水結(jié)構(gòu)措施進(jìn)行了綜合治理,但因工期要求縮短,路基填筑并未能在正常的自然沉降期后進(jìn)行路面施工,導(dǎo)致橋臺(tái)搭板及路面施工后依然繼續(xù)沉降、搭板底出現(xiàn)了空洞。
。病蚺_(tái)搭板混凝土澆筑施工完成后,因工期任務(wù)緊迫,而某些項(xiàng)目的施工車輛只能從橋上通過,在混凝土未達(dá)到正常的養(yǎng)護(hù)期限就不得不開放施工車輛通行,不同程度上影響混凝土質(zhì)量,甚至搭板底部已經(jīng)出現(xiàn)拉裂現(xiàn)象,給橋臺(tái)搭板留下質(zhì)量隱患。
。场⒌缆飞铣d、超速行駛的車輛也是導(dǎo)致橋頭搭板斷裂的原因之一。眾所周知,在新的交通管理法規(guī)尚未執(zhí)行的時(shí)候,道路上超載好幾倍的車輛比比皆是;橋臺(tái)搭板是路基與橋梁的過渡段,因路基沉降的原因,過渡段內(nèi)路面與橋臺(tái)的高差是客觀存在的,在超載及超速車輛的巨大動(dòng)量反復(fù)沖擊下,橋臺(tái)搭板非常容易發(fā)生段裂。
此外,還可能有結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、施工控制、材料等因素可導(dǎo)致橋臺(tái)搭板斷裂。對(duì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),橋臺(tái)搭板長度有6米及8米兩種,寬度與路面寬度一致;厚度分別為34㎝和42㎝;采用普通C30混凝土;上層均布置@25Ф16的縱、橫向鋼筋,下層縱向均布置@25Ф22、橫向均布置@25Ф16的鋼筋;鋼筋保護(hù)層下層均為5.3㎝,上層均為4.6㎝;經(jīng)過我們的驗(yàn)算,搭板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是完成滿足要求的。施工過程及材料質(zhì)量控制均按規(guī)范程序嚴(yán)格執(zhí)行,并有監(jiān)理工程師全過程嚴(yán)格監(jiān)督,質(zhì)量保證資料真實(shí)齊全、可供查考。因此,根據(jù)具體情況調(diào)查、分析,我們斷定在本建設(shè)項(xiàng)目中,造成橋臺(tái)搭板斷裂的主要原因只有上述幾種。
橋臺(tái)搭板斷裂,導(dǎo)致橋頭跳車激烈,嚴(yán)重危害了行車安全及行車質(zhì)量,必須采取有效措施進(jìn)行處理,以保證道路正常運(yùn)營,為顧客提高安全舒適的行車環(huán)境。由于此路段上橋涵密度非常大,若將斷裂的橋臺(tái)搭板全部進(jìn)行返工,必須封鎖路線一個(gè)月以上(斷裂搭板的拆除、重新澆筑、養(yǎng)護(hù)、恢復(fù)路面等時(shí)間總和),必定給過往行車帶來不便、給業(yè)主造成很大的損失,這是各方面均難以接受的。綜合各方面的意見后,我們決定采取板底壓漿補(bǔ)強(qiáng)法進(jìn)行處理嘗試,經(jīng)過幾個(gè)月的觀察,這種處理方法的效果較為理想。現(xiàn)將整個(gè)處理過程介紹如下。
首先對(duì)懷疑斷裂的搭板進(jìn)行反復(fù)、詳細(xì)的觀測,推定其大概的斷裂部位及破裂程度。一般情況下,搭板斷裂后,在車輛、特別是重型車輛通過時(shí)會(huì)在斷裂部位下沉非常明顯,并出現(xiàn)折角情形,車輛通過后表面基本恢復(fù);同時(shí),出現(xiàn)折角的部位,其路面通常有明顯的裂紋,這種裂紋一般與路線方向基本垂直。根據(jù)車輛通過瞬間出現(xiàn)的沉降程度和位置及路面裂紋的破裂程度和位置,就可以大概確定搭板的斷裂位置及破損程度。
確定搭板的斷裂位置和破損程度后,根據(jù)具體情況制定壓漿方案。
。ǎ保⿲(duì)有些搭板的斷裂剛剛出現(xiàn)、尚未發(fā)育成熟,此時(shí)其板底一般會(huì)懸空一定的距離,可以安排工人道路兩側(cè)將搭板兩邊的培土清理出去,在計(jì)劃壓漿的部位(大概位置)用長鋼釬清理出一壓漿孔,孔深要求基本達(dá)到行車道中心線的位置。壓漿時(shí)將一長4~7米的(鋼管長度根據(jù)實(shí)際情況確定)、規(guī)格為8分的普通自來水鋼管從清理好的壓漿孔直接插進(jìn)去進(jìn)行。每塊搭板壓漿分6次進(jìn)行,左右各壓3次,壓漿順序如下圖所示:
說明:為壓漿順序
L為搭板順路線方向長度
每次壓漿前應(yīng)將鋼管盡可能深地插進(jìn)板底,壓漿過程中每隔一兩分鐘將鋼管適當(dāng)轉(zhuǎn)動(dòng),預(yù)防鋼管被漿體吃死。當(dāng)壓漿進(jìn)行一段時(shí)間后,無法進(jìn)漿時(shí),應(yīng)持壓1~2分鐘(壓漿機(jī)壓強(qiáng)約為0.4MPa),然后停壓,漿鋼管往外拔出1米左右再進(jìn)行壓漿,如此重復(fù)、直到此壓漿孔部位從搭板邊緣溢出、確定漿滿后,再進(jìn)行下一孔壓漿操作,直至整塊板完成壓漿。
。ǎ玻┊(dāng)搭板已經(jīng)折斷,板體與路基頂面無間距或間距較小時(shí),可在搭板頂面鉆孔壓漿。鉆孔位置的按梅花型布置,間距一般為1.2~1.5米,并注意外側(cè)的孔距搭板邊緣不宜過小,一般以70㎝為宜,孔徑一般為2~2.5㎝。壓漿時(shí)將一長約30㎝的自制鋼管與噴嘴相接、并插入孔中,孔口鋪設(shè)橡皮套封堵嚴(yán)密,在注漿管上加套50×50㎝橡膠防護(hù)板,防護(hù)板貼近路面,防止?jié){體反射傷人。每一孔漿滿后應(yīng)持壓1~2分鐘(壓漿機(jī)壓強(qiáng)約為0.4MPa),再進(jìn)行下一孔壓漿操作。值得注意的是,壓漿順序應(yīng)先壓外圍的孔道,再壓中間的孔道,以保證整塊板的壓漿質(zhì)量。一般須采取此方案處理的情況,路面已經(jīng)沉降較大,處理后須進(jìn)行路面修復(fù)以恢復(fù)路面設(shè)計(jì)標(biāo)高,這些不屬于本文討論內(nèi)容,于此不再多述。
以上兩種處理方案中,使用的水泥漿強(qiáng)度要求為30MPa,水灰比在:0.3~0.4間,水泥齡期不超過一個(gè)月;并通過設(shè)計(jì)試配后摻入一定劑量的早強(qiáng)劑;另外漿體的泌水率不得超過4%,拌和后3小時(shí)的泌水率控制在2%內(nèi),24小時(shí)后泌水應(yīng)全部被吸;摻入一定量的經(jīng)試驗(yàn)、并經(jīng)監(jiān)理工程師同意的膨脹劑,摻入外加劑后漿體不受約束的自由膨脹率〈10%;漿體的拌和過程:先將水加入拌和機(jī)內(nèi),在加入水泥;充分拌和后,再加入摻和劑,摻和劑內(nèi)的水分計(jì)入水灰比內(nèi);拌和不少于2分鐘,直到均勻的稠度為止,稠度控制在30~50秒;壓漿時(shí),每一工作班取不少于3組試樣(70.7×70.7×70.7㎜,每組3個(gè)),養(yǎng)生28天,進(jìn)行水泥漿抗壓強(qiáng)度自檢;漿體從拌制至壓入孔道的間隔時(shí)間,一般不超過30~45分鐘,漿體在使用前和使用過程中應(yīng)不斷攪動(dòng);孔道壓漿后要進(jìn)行保護(hù):一天內(nèi)不受振動(dòng);漿體灌入前通過1.2㎜的篩網(wǎng)的過濾;中途換孔的時(shí)間內(nèi),繼續(xù)啟動(dòng)壓漿泵以另漿體循環(huán)流動(dòng)。
壓漿過程中,操作人員必須佩帶安全防護(hù)道具,并配備熟練工人,現(xiàn)場專人指揮,指揮要協(xié)調(diào)一致。
以上兩種方案中,每處理一片搭板施工時(shí)間需要半天,施工完成后兩天后即可通車;實(shí)際操作中可先封閉一幅道路進(jìn)行處理,然后將之開放,再封閉另一幅進(jìn)行處理。
在本項(xiàng)目工程中,幾乎每個(gè)標(biāo)段都有部分橋臺(tái)的搭板或多或少出現(xiàn)斷裂或搭板底懸空的現(xiàn)象,我們對(duì)所有采取壓漿處理的搭板經(jīng)過兩個(gè)月的連續(xù)測量監(jiān)測,其結(jié)果是,經(jīng)過處理后,大大減輕了車輛通過時(shí)的跳車現(xiàn)象;一些斷裂尚未發(fā)育或板底懸空的搭板,處理后斷裂不再發(fā)育或不再發(fā)生斷裂?芍,對(duì)于以上所述的這些通病,采取板底壓漿處理達(dá)到了我們所期望的效果,而壓漿處理操作簡單、處理成本相對(duì)較低、處理耗時(shí)較少,是此處理方法的優(yōu)勢。
當(dāng)然,板底壓漿處理只是補(bǔ)救措施,要真正解決橋頭跳車的通病,必須在設(shè)計(jì)、施工工藝及材料質(zhì)量控制的管理等多方面進(jìn)行控制!
參考文獻(xiàn):
《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》(JTJ041-2000)
公路施工手冊(cè)《橋涵》人民交通出版社
《橋梁施工工程師手冊(cè)》人民交通出版社楊文淵編