[摘要]:                            

南方某城市一紡織織造車間在投入使用不到6個月時間里,廠房墻體出現(xiàn)裂縫,且裂縫發(fā)展?jié)u趨于擴(kuò)大,以致最后嚴(yán)重到柱間支撐發(fā)生損壞,嚴(yán)重影響結(jié)構(gòu)安全,形成質(zhì)量事故。后采取壓密注漿技術(shù)進(jìn)行地基處理,成功進(jìn)行加固。
本文就此實例探討壓密注漿加固處理地基技術(shù),供同行參考。
[關(guān)鍵詞]:壓密注漿 地基處理
 
一、工程概況
1、該工程地質(zhì)情況:
第一層為雜填土,厚度約0.7~1米,性能不穩(wěn)定;
第二層為粉質(zhì)粘土層,厚度0.5~0.8米,壓縮模量4MPa,地基承載力特征值80Kpa;
第三層為淤泥質(zhì)土,厚度18~25米,壓縮模量2MPa,地基承載力特征值60Kpa;
第四層為粘土層,壓縮模量11MPa,地基承載力特征值180Kpa;
2、設(shè)計情況:
該工程為兩棟建筑面積均為5360平方米廠房,結(jié)構(gòu)形式為單層雙跨鋼結(jié)構(gòu),跨度30米,柱距為6.8米,檐口高度5.5米;A(chǔ)為鋼筋砼條形基礎(chǔ),基礎(chǔ)埋深1.6米,基礎(chǔ)持力層選用粉質(zhì)粘土或淤泥質(zhì)土層。主體結(jié)構(gòu)為輕型鋼結(jié)構(gòu)柱、梁,墻面、屋面均為彩板結(jié)構(gòu)。
3、施工情況;
該項目為4月份開工建設(shè),同年9月份投產(chǎn)使用,工程進(jìn)度較快。在施工過程中,因業(yè)主要求,設(shè)計院出具設(shè)計變更,墻面彩板改為砼砌塊。由于基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)早已完成,故設(shè)計院未對基礎(chǔ)設(shè)計作任何修改。
 
二、質(zhì)量事故調(diào)查
1、現(xiàn)場情況
廠房內(nèi)外墻體發(fā)生嚴(yán)重開裂,局部裂縫達(dá)到10mm以上,雨天墻面、屋面泛水處滲漏厲害。
次年7月上旬,因沉降不均勻?qū)е乱惶幹g支撐Φ25圓鋼與連接板之間連接焊縫破壞。
2、沉降觀測
根據(jù)現(xiàn)場裂縫形狀分析,是由于工程不均勻沉降導(dǎo)致。根據(jù)施工單位施工過程中沉降觀測資料看,沉降較為均勻。而交工后因未安排跟蹤測量,沉降觀測資料缺失。
首先安排沉降觀測,由于原沉降觀測點(diǎn)已隨主體結(jié)構(gòu)變形或在廠區(qū)配套道路、綠化施工中破壞,故本次測量直接測量鋼柱柱腳鋼板,每柱均測量出高程。由于設(shè)計上鋼柱腳標(biāo)高一致,故可以直接得出相對高程差。
根據(jù)測量結(jié)果,相鄰鋼柱高程差普遍在50mm左右,而相鄰柱最大高差竟然達(dá)到110mm,同一棟建筑物柱腳之間最大高差為220mm。
3、事故原因調(diào)查分析
(1)為片面追求經(jīng)濟(jì)化,設(shè)計較為簡約,設(shè)計為軟弱地基,而基礎(chǔ)施工時期為四~五月,正是南方多雨季節(jié),對地基土擾動可能性很大,從而可能影響了地基承載力;
(2)因業(yè)主要求,墻面設(shè)計變更,增加荷載較多,基礎(chǔ)設(shè)計未能相應(yīng)調(diào)整;
(3)施工單位片面追求工期,防止地基土擾動措施不足,全部機(jī)械開挖,未能預(yù)留300厚土層人工開挖,可能影響了地基承載力;
(4)施工單位交工后,業(yè)主單位自行安排結(jié)構(gòu)吊頂,增加了建筑荷載;
(5)織造針?biāo)髾C(jī)無專門基礎(chǔ)設(shè)計,其直接安裝在砼地坪上。織造針?biāo)髾C(jī)安裝后,多臺機(jī)共同工作,輕微持續(xù)震動,可能導(dǎo)致地面下淤泥質(zhì)土擾動、輕微液化、互相擠壓,對建筑基礎(chǔ)產(chǎn)生應(yīng)力;
(6)廠區(qū)及周邊園區(qū)開工建設(shè)或投入使用后,雨、排水管線大量增加,場地地下水位改變后恰在基礎(chǔ)持力層標(biāo)高左右,頻繁抽排水可能對地基土產(chǎn)生擾動。
 
三、事故處理
根據(jù)測量結(jié)果,和業(yè)主方對裂縫開展情況匯報說明,分析交工后經(jīng)過十個月時間沉降尚未穩(wěn)定,根據(jù)《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范(GB50007-2002)》“5.3.4”條要求,不符合相鄰柱基沉降差0.003L的有82跨,占總跨數(shù)94跨的87.2%,現(xiàn)有變形已遠(yuǎn)超出規(guī)范要求,鋼結(jié)構(gòu)已因此產(chǎn)生變形、形成內(nèi)應(yīng)力,必須立即進(jìn)行結(jié)構(gòu)加固處理,以保證結(jié)構(gòu)安全。
由于該項目已投產(chǎn),車間內(nèi)設(shè)備較多,考慮不搬遷設(shè)備、不停產(chǎn)加固方案為宜。綜合比較,只能確定壓密注漿處理方案。
壓密注漿原理:
壓密注漿是采用液壓或氣壓方式,通過注漿管把漿液均勻注入土層,趕走原土層中水分或空氣,并使土層變形,漿液將原土層松散顆粒和裂隙膠結(jié)成新的結(jié)合體,提高原土層承載力和壓縮模量,起到地基加固作用。
采用壓密注漿方案,在車間內(nèi)部施工時,只要拉入注漿管,可在設(shè)備之間間隙處空地布孔、注漿,其余設(shè)備均在室外,生產(chǎn)設(shè)備不需搬遷,因此成本較低。
 
三、壓力注漿施工設(shè)計
1、需處理基礎(chǔ)的選定
該鋼結(jié)構(gòu)單層廠房,柱距6.800m、跨度30m、抗風(fēng)柱柱距7.500m,相鄰柱跨數(shù)94跨。以相鄰柱不均勻沉降量差不超過3‰作為選定需處理基礎(chǔ)的主要指標(biāo),第一批選定對沉降量大的24個柱基部位進(jìn)行壓力注漿,其余基礎(chǔ)計劃在沉降差減小后第二次處理。
加固的土層為基礎(chǔ)底板以下4米內(nèi)的土層,考慮沉降影響,加固的土層應(yīng)為自室內(nèi)地坪以下1.800~5.800m土層。
2、注漿設(shè)備選擇
(1)兩臺SYB50型液壓注漿泵;
(2)兩套注漿管:均為Φ25×4無縫鋼管,每節(jié)管長1.5m,兩端有絲扣供連接。其中一節(jié)為帶孔眼管,頂端有圓錐管尖,其作為第一節(jié)注漿管;
(3)灰漿攪拌機(jī)一臺;
(4)與注漿管配套、連接注漿泵與注漿管高壓輸送膠管兩套,每套長40米左右;
(5)配套電動地質(zhì)鉆孔機(jī)一臺。  
3、壓力注漿布管
柱基四周按梅花型布置雙排壓力注漿管,所布管點(diǎn)管距約1米,兩排管排距約0.8米,內(nèi)排管距離基礎(chǔ)邊約200mm布置。
每管點(diǎn)打入雙管,雙管間距100~200mm左右,一套管注水泥漿液,另一套管注水玻璃漿液。
4、壓力注漿施工 
(1)壓力注漿的施工工藝
壓力注漿施工工序:鉆孔→清管→打管→注漿→拔管→清管。
a、鉆孔:電動鉆孔機(jī)在布孔位置鉆孔,鉆至設(shè)計標(biāo)高;
b、清管:注水清理膠管、無縫鋼管,檢查能否保證注漿通暢;
c、打管:分次按設(shè)計要求,將無縫鋼管插至設(shè)計標(biāo)高位置;
d、注漿:灰漿攪拌機(jī)攪拌水泥漿,吸入注漿泵內(nèi),通過膠管,注入無縫鋼管。水玻璃則放入容器,加入另一臺注漿泵。
壓密注漿按先注漿外排、后注漿內(nèi)排,按先外后內(nèi)的順序進(jìn)行組織,內(nèi)外排注漿間隔時間大于24小時。這樣施工,外排管注漿后形成新的結(jié)合體擋墻,避免內(nèi)排管注漿時在壓力作用下漿體外溢,更加保證注漿效果。
外排管壓力注漿:壓力注漿應(yīng)自上而下進(jìn)行,這樣使?jié){體分布均勻,且漿體不易外冒。故先鉆孔深度至室內(nèi)地坪以下5.8m,后打管。壓力注漿自上而下,從室內(nèi)地坪以下2.3m開始注漿,每往下500mm左右注漿一次,計注漿八次。
如果在設(shè)計壓力的注漿過程中發(fā)生冒漿現(xiàn)象,注漿順序改為跳孔注漿施工,或暫停一下等漿體固結(jié)后再施工。
內(nèi)排管壓力注漿:內(nèi)排注漿管鉆孔打管時,注漿管應(yīng)斜入基礎(chǔ)底板以下。其斜入的角度根據(jù)基礎(chǔ)的寬度來確定。本工程基礎(chǔ)3.5m×4m,故斜管進(jìn)入基礎(chǔ)約1.5m(-5.8m標(biāo)高處)左右,壓力注漿自上而下,注漿方法同外排管壓力注漿。
如基礎(chǔ)地面尺寸過大,可考慮在基礎(chǔ)周邊另增加一排注漿管,斜入基底注漿;蛟诨A(chǔ)面上鉆孔,鉆至持力土層,再打管注漿加固。
水泥漿液注漿、水玻璃注漿液基本同時注入,已達(dá)到促使水泥漿速凝作用。
水玻璃溶液灌注速度根據(jù)水玻璃消耗數(shù)量控制,水玻璃用量約占水泥重量的2%左右。而水玻璃溶液灌注速度又與灌漿壓力、土層凝結(jié)狀況有關(guān),故現(xiàn)場需不時調(diào)節(jié)水玻璃注漿壓力。
e、拔管:每孔注漿完成后隨即安排拔管,以防止管孔堵塞,一般間歇時間不超過10分鐘;
f、清管:當(dāng)不能連續(xù)施工時,須立即對管道沖洗,防止膠結(jié)堵管,一般間歇時間不超過2小時。
(2)漿液要求
一套注漿泵注水泥漿液,水泥為PO32.5R、水灰比為1:1。
另一套注漿泵注水玻璃溶液,作為速凝劑。水玻璃溶液模數(shù)2.5左右,濃度40Be′。
(3)注漿壓力
注漿壓力選擇以不破壞四周地坪、綠化帶、道路為選擇,如果發(fā)生冒孔現(xiàn)象,則影響注漿效果。
注漿壓力國內(nèi)沒有相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),參照《地基處理》書中推薦美國ASCE規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),一般注漿壓力選擇為作用面積范圍土層自重的2倍左右。
在-2.3m標(biāo)高注漿時,覆土厚度2.3m,土質(zhì)地基土壓力每米20KPa,上部覆土考慮45度擴(kuò)散效應(yīng)。
在-2.3m標(biāo)高時,作用范圍(棱臺型)土的自重:
N= 1/3 ×[1×1+3.3×3.3+√—(1×1×3.3×3.3)]×2.3×20=232.9KN
每平方米土的自重壓力0.23 Mpa,故對于外排管,打管深度自室內(nèi)地坪以下2.3m時,注漿壓力設(shè)計為0.5Mpa。
而注漿過程中,注漿的壓力是變化的,《地基處理》書中介紹“在一般情況下每深1m壓力增加20~50Kpa”,故每下降0.5m注漿時,壓力設(shè)計選擇增加0.02Mpa。
對于內(nèi)排管,考慮上部基礎(chǔ)自重,且四周土層以加固,其作用反力直接作用基礎(chǔ)底面,注漿時以不冒漿為準(zhǔn),注漿壓力可調(diào)高20%,初始注漿壓力選擇0.6Mpa左右,每下降0.5m,壓力設(shè)計選擇增加0.02Mpa。
(4)水泥用量:
本地區(qū)水泥粉噴樁處理淤泥質(zhì)土層地基經(jīng)驗數(shù)據(jù):置換率0.2左右,地基處理后承載力達(dá)到100~130KPa,每米土層水泥用量約55~60kg。參照此經(jīng)驗數(shù)據(jù),對于外排管,本工程按每500mm厚土層注漿一次、水泥用量在30kg左右控制。
而內(nèi)排管壓密注漿后的效果,將直接改善基底持力層的強(qiáng)度,提高土層壓縮模量,故水泥用量考慮適當(dāng)提高15%左右。本工程在4.7m×5.2m作用范圍內(nèi),內(nèi)排布管16根,經(jīng)計算按每500mm厚土層注漿一次、水泥用量在40kg左右控制。
 
四、后續(xù)施工
1、在第一批24個柱基加固完成后,每10天測量一次,發(fā)現(xiàn)已處理地基沉降速度明顯下降,一個月后沉降基本為零,相鄰柱沉降差逐漸減小,地基加固效果顯著。三個月后,大部分柱相鄰沉降差控制在跨度3‰以內(nèi),有16跨相鄰柱沉降差在3~5‰之間;
2、3個月后,對未處理的柱基礎(chǔ)、條基進(jìn)行處理。采取沿柱基、條基周邊布置兩排壓力注漿管同時進(jìn)行處理的方式。管孔間距1米、排距0.8米,注漿方法同前;
3、安排鋼結(jié)構(gòu)施工單位對屋面鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行仔細(xì)檢查,對變形構(gòu)件進(jìn)行更換或加固;
4、安排土建單位對開裂墻體進(jìn)行修補(bǔ),防滲處理,重新抹灰,涂刷涂料。
 
五、加固后效果
該工程地基加固處理后已超過兩年,后施工的墻體墻面完整,未發(fā)現(xiàn)明顯裂縫,無滲漏現(xiàn)象。該工程在經(jīng)歷2008年初罕見雪災(zāi)后,又組織施工單位復(fù)查,該工程結(jié)構(gòu)正常,故可以認(rèn)為通過壓密注漿方案對該工程成功地實現(xiàn)地基加固處理。
 
六、總結(jié)
軟弱地基處理的方法有很多種,如換土墊層法、粉噴樁加固、旋噴樁加固、強(qiáng)夯法、擠密樁法、振沖法等等。而對已建廠房地基的加固,壓密注漿方法的優(yōu)越性是其它加固方法無法相比的。在因地基原因?qū)е碌奈7考庸烫幚矸椒ㄖ,壓密注漿施工方法的應(yīng)用與推廣還需更多同行在實踐中探索